本溪北營(yíng)鋼鐵(集團(tuán))股份有限公司焦化廠三區(qū)污水站目前需要接納一區(qū)、二區(qū)焦化廢水集中處理,水量增大為140m3/h,超出原設(shè)計(jì)處理能力;同時(shí)因三區(qū)污水站建設(shè)較早,部分設(shè)備和管道出現(xiàn)老化損壞現(xiàn)象,故需進(jìn)行較大規(guī)模的改造。且北營(yíng)焦化廠蒸氨廢水產(chǎn)生量約140m3/h,如回用于工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)和高爐沖渣,每天可節(jié)省約3000m3的水量。中水回用于工業(yè)循環(huán)水時(shí)對(duì)水質(zhì)要求較高,須在原有污水處理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上增加深度處理系統(tǒng)才可滿(mǎn)足工業(yè)循環(huán)水的需要。綜合評(píng)估現(xiàn)有的污水系統(tǒng),要想實(shí)現(xiàn)污水系統(tǒng)穩(wěn)定達(dá)標(biāo),需對(duì)污水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造。
A-A-O活性污泥處理工藝具有運(yùn)行費(fèi)用低、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),廣泛地應(yīng)用于焦化廢水處理行業(yè)中。同時(shí)也具有抗沖擊能力差,運(yùn)行效果不穩(wěn)定且受沖擊后恢復(fù)時(shí)間長(zhǎng)等缺點(diǎn),成為制約保證焦化廢水處理效果長(zhǎng)期穩(wěn)定合格的主要因素,具體體現(xiàn)在以下3個(gè)方面。
(1)進(jìn)入焦化廢水處理系統(tǒng)的原水水質(zhì)和水量波動(dòng)較大,原水pH值控制較高且不精確。
(2)生化系統(tǒng)曝氣效果不理想,曝氣頭檢修難度大,好氧消泡系統(tǒng)噴頭易堵塞,對(duì)菌膠團(tuán)的影響較大,堿度穩(wěn)定控制困難。
(3)后混加藥量不精確,噸水處理成本高,出水指標(biāo)波動(dòng)大,濁度超標(biāo)影響中水系統(tǒng)超濾膜、反滲透膜的穩(wěn)定運(yùn)行。
為了解決上述問(wèn)題,本鋼集團(tuán)北營(yíng)焦化廠的研究人員分別對(duì)預(yù)處理系統(tǒng)、生化系統(tǒng)、后混系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,取得了顯著的成效。
為了實(shí)現(xiàn)廢水長(zhǎng)期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)并將廢水綜合利用,需要采用零稀釋、零排放的運(yùn)營(yíng)模式,以確保水處理系統(tǒng)在零稀釋條件下能連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,各項(xiàng)工藝參數(shù)和出水指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求,該單位運(yùn)營(yíng)技術(shù)人員在改造過(guò)程中結(jié)合以前的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)對(duì)A-A-O工藝進(jìn)行了一系列的優(yōu)化與改進(jìn),具體包括預(yù)處理工藝的優(yōu)化與改進(jìn)、生化系統(tǒng)的優(yōu)化與改進(jìn)和后混系統(tǒng)的優(yōu)化與改進(jìn)3個(gè)方面。
1、預(yù)處理工藝的優(yōu)化與改進(jìn)
對(duì)預(yù)處理系統(tǒng)的優(yōu)化和改進(jìn),包括以下4個(gè)方面。
(1)新安裝多相混容納米氣浮設(shè)備。多相混溶氣浮作為一種新型氣浮設(shè)備,能夠更方便、高效地的去除焦化廢水中的油脂類(lèi)、膠狀物和懸浮固體,同時(shí),結(jié)合針對(duì)浮渣設(shè)置的螺旋輸送起和噴灑消泡裝置,使得進(jìn)入生化系統(tǒng)的水質(zhì)得到良好的保障。
(2)氣浮出水進(jìn)厭氧吸水井加電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,并將厭氧吸水井液位與電動(dòng)調(diào)節(jié)閥實(shí)現(xiàn)連鎖,這樣不僅可以讓厭氧吸水井液位保持穩(wěn)定,避免因液位波動(dòng)造成進(jìn)入系統(tǒng)的流量波動(dòng)進(jìn)而影響系統(tǒng)負(fù)荷變化,同時(shí)還大大減輕了員工反復(fù)調(diào)節(jié)厭氧井液位的工作量,可以讓員工將更多的精力投入到其他生產(chǎn)參數(shù)的調(diào)節(jié)與控制中。
(3)在調(diào)節(jié)池內(nèi)安裝推流器,這樣就保證了進(jìn)入系統(tǒng)的水量、水質(zhì)、水溫、pH始終處于相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài),對(duì)于系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了有力的保證。
(4)對(duì)3個(gè)區(qū)來(lái)水安裝在線監(jiān)測(cè)裝置以及時(shí)掌握原水水質(zhì)變化情況。3區(qū)廢水處理系統(tǒng)承擔(dān)的是北營(yíng)焦化廠3個(gè)區(qū)的蒸氨廢水處理工作,而每個(gè)區(qū)的剩余氨水發(fā)生量、生產(chǎn)工況、蒸氨塔形式等都不相同,因此導(dǎo)致每個(gè)區(qū)的蒸氨效果都不相同,為了達(dá)到該項(xiàng)目設(shè)計(jì)的進(jìn)水指標(biāo)要求,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握每個(gè)區(qū)的實(shí)時(shí)來(lái)水水質(zhì),該項(xiàng)目在每個(gè)區(qū)的來(lái)水管道上都分別安裝了一套在線氨氮檢測(cè)裝置和COD檢測(cè)裝置,可根據(jù)來(lái)水情況每1~24h之間任意設(shè)定時(shí)間對(duì)來(lái)水指標(biāo)進(jìn)行自動(dòng)采樣檢測(cè),并將數(shù)據(jù)發(fā)送到中控室,中控室電腦上設(shè)定水質(zhì)報(bào)警范圍,一旦某個(gè)區(qū)指標(biāo)超標(biāo),崗位工會(huì)第一時(shí)間將信息發(fā)布到廢水預(yù)警群中,相關(guān)作業(yè)區(qū)會(huì)根據(jù)應(yīng)急處置預(yù)案進(jìn)行減水或停水操作,待指標(biāo)恢復(fù)正常后再恢復(fù)送水量,從而保證了進(jìn)入三區(qū)廢水系統(tǒng)的原水都是合格的原水。從在線檢測(cè)設(shè)備投入使用至今已先后數(shù)十次發(fā)現(xiàn)三個(gè)區(qū)的原水異常情況,并及時(shí)對(duì)異常廢水進(jìn)行處理,避免了對(duì)系統(tǒng)的沖擊和影響,其作用不言而喻。
2、生化系統(tǒng)的優(yōu)化與改進(jìn)
(1)好氧池更換為旋插式可提升曝氣器。好氧池采用推缺氧池流出的廢水自流入推流式活性污泥曝氣池,在此完成的硝化過(guò)程。由于好氧池中的硝化菌為嚴(yán)格的好氧菌,需要混合液中維持一定的溶解氧濃度才能進(jìn)行增殖,而溶解氧的提供需要借助鼓風(fēng)機(jī)和曝氣器。三區(qū)原有系統(tǒng)的微孔曝氣器出現(xiàn)大量脫落,檢修更換需將系統(tǒng)徹底放空,嚴(yán)重影響曝氣效果。鑒于原有系統(tǒng)的弊端,該項(xiàng)目將好氧池曝氣器更換為旋插式可提升曝氣器,在滿(mǎn)足系統(tǒng)溶氧供給的同時(shí),還大大方便了今后出現(xiàn)故障時(shí)的檢修,解決了長(zhǎng)期困擾曝氣池運(yùn)行過(guò)程中因曝氣器脫落無(wú)法停產(chǎn)檢修更換而導(dǎo)致系統(tǒng)處理能力下降的問(wèn)題。好氧池在更換旋插式可提升曝氣器后,由于充氧效率提升,使得生化風(fēng)機(jī)由原來(lái)的兩運(yùn)轉(zhuǎn)一備用變成一運(yùn)轉(zhuǎn)兩備用,每臺(tái)生化風(fēng)機(jī)的功率為二百千瓦,不說(shuō)每年的材料消耗費(fèi)用和維修工時(shí)費(fèi),單電費(fèi)一項(xiàng)每年就可節(jié)省約80萬(wàn)元。與此同時(shí),為了預(yù)防生化系統(tǒng)或預(yù)曝氣系統(tǒng)風(fēng)機(jī)突然停電或是遇到其他緊急情況,現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人員提出將預(yù)曝氣風(fēng)機(jī)出口管路與好氧池生化風(fēng)機(jī)出口管路相連通,這樣就可以實(shí)現(xiàn)供氧系統(tǒng)的備用切換,為系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行增添了一道保障。
(2)好氧池消泡方式由用末端混合液消泡改為用缺氧池出水消泡。原工程初步設(shè)計(jì)采用好氧池末端混合液對(duì)好氧池進(jìn)行消泡,投產(chǎn)后在運(yùn)行的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)這一設(shè)計(jì)存在下列弊端:一是混合液經(jīng)過(guò)潛水泵提升輸送由噴頭噴出的過(guò)程中污泥絮體被打散,好氧池出水沉降比居高不下,且處理效果不理想,有時(shí)會(huì)超過(guò)設(shè)計(jì)的生化出水指標(biāo);二是采用混合液消泡會(huì)出現(xiàn)噴出的水霧隨風(fēng)四處飄散,腐蝕池上曝氣管道及護(hù)欄,且嚴(yán)重影響環(huán)境的目視效果;三是混合液消泡過(guò)程中并不能取得很好的消泡效果,需輔助消泡劑進(jìn)行消泡,如果噴灑消泡劑不及時(shí),就會(huì)造成好氧池中泡沫溢出廊道的問(wèn)題,既污染環(huán)境又增加人力進(jìn)行清掃的勞動(dòng)成本。北營(yíng)焦化廠相關(guān)技術(shù)人員在經(jīng)過(guò)多次研究論證后,提出用缺氧池出水替代好氧池混合液進(jìn)行消泡,同時(shí)對(duì)好氧池的消泡噴頭進(jìn)行整體壓低,使其不高于池面走道。該項(xiàng)優(yōu)化改造相比于用好氧池混合液消泡具有如下優(yōu)勢(shì):一是缺氧池出水消泡不會(huì)增加好氧池負(fù)荷,也不會(huì)縮短廢水在好氧池和二沉池中的停留時(shí)間;二是缺氧池出水相對(duì)于好氧池混合液懸浮物要少很多,不會(huì)堵塞噴頭和影響目視效果;三是這樣避免了好氧池混合液中的污泥絮體被打散,有利于提高處理效果;四是噴頭被壓低后就解決了泡沫溢出廊道的問(wèn)題等優(yōu)勢(shì)。
好氧池消泡系統(tǒng)經(jīng)改造后,系統(tǒng)的出水COD和氨氮指標(biāo)有了明顯的下降,沉降比也呈下降趨勢(shì),污泥濃度升高,池上泡沫不再溢出,目視效果大大提升,另外消泡劑不再使用,水中的硅離子含量減少,減輕了中水系統(tǒng)膜污染的風(fēng)險(xiǎn)。
(3)好氧池加藥方式的改進(jìn)。此項(xiàng)改進(jìn)同樣是北營(yíng)焦化廠技術(shù)人員在運(yùn)行過(guò)程中提出并實(shí)施的。眾所周知,好氧池中的的硝化菌為自養(yǎng)好氧菌,在好氧條件下,將廢水中NH3-N氧化為NO3-N,此過(guò)程消耗廢水中碳酸鹽堿度計(jì)),一方面需中和過(guò)程產(chǎn)生的H+,另一方面,硝化菌細(xì)胞生長(zhǎng)需要消耗一定量堿度。每硝化1g氨氮,需消耗7.14g堿度(以CaCO3計(jì))。因此需要在此投加適量Na2CO3,以補(bǔ)充堿度。同時(shí),投加碳酸鈉的另一個(gè)作用是對(duì)好氧池的pH進(jìn)行調(diào)整,給微生物創(chuàng)造一個(gè)最佳的生存環(huán)境,進(jìn)而進(jìn)行污染物的降解代謝。而碳酸鈉作為緩蝕劑,要想快速調(diào)整系統(tǒng)pH,其效果沒(méi)有液堿好。在權(quán)衡藥劑投加成本和系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后,北營(yíng)焦化廠技術(shù)人員提出通過(guò)降低蒸氨塔液堿投加量以適當(dāng)提高進(jìn)水氨氮,同時(shí)將節(jié)省下來(lái)的液堿投加的好氧池中以穩(wěn)定系統(tǒng)的PH和堿度,此項(xiàng)建議實(shí)施后,在保證系統(tǒng)堿度不低于300mg/L的情況下,每天可節(jié)省1.4t的純堿投加量,每年可節(jié)省10.8萬(wàn)元的藥劑費(fèi)用。
總結(jié):經(jīng)過(guò)生化系統(tǒng)一系列的優(yōu)化與完善,使系統(tǒng)的出水標(biāo)準(zhǔn)滿(mǎn)足COD<400mg/L(基本在300mg/L左右),達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)要求,為后混系統(tǒng)創(chuàng)造了良好的進(jìn)水條件。
3、后混系統(tǒng)的優(yōu)化與改進(jìn)
混凝過(guò)程是工業(yè)廢水處理中最基本也是極為重要的處理過(guò)程,通過(guò)向廢水中投加一些藥劑及深度處理藥劑,使水中難以沉淀的顆粒能互相聚合而形成膠體,然后與水體中的雜質(zhì)結(jié)合形成更大的絮凝體,沉降到沉淀池底部,從而使水質(zhì)得到凈化。北營(yíng)焦化廠的項(xiàng)目運(yùn)行人員對(duì)后混系統(tǒng)的優(yōu)化和改進(jìn)上主要有以下2點(diǎn)。
(1)在后混運(yùn)行過(guò)程中,需要投加凈水劑、聚鐵、液堿、陰離子聚丙烯酰胺等藥劑,在這些藥劑中又以?xún)羲畡┑耐都映杀緸樽罡撸绾卧诒WC后混設(shè)定出水指標(biāo)的前提下減少凈水劑的投加量就成了重大的攻關(guān)課題。北營(yíng)焦化廠的項(xiàng)目運(yùn)行人員在實(shí)踐中與藥劑供應(yīng)方發(fā)現(xiàn)投加在廢水中的凈水劑尚有可循環(huán)利用的價(jià)值,于是提出將混凝沉淀池的污泥進(jìn)行部分回流的方案,以減少凈水劑的投加量。這一方案在實(shí)施后每天可節(jié)省約0.5t的凈水劑,每年可節(jié)省約160萬(wàn)元的藥劑成本,另外,混凝沉淀池污泥回流后也增加了池內(nèi)的污泥凝聚沉降性能,保證了中水運(yùn)行的關(guān)鍵指標(biāo)濁度有了進(jìn)一步的降低。
(2)在后混出水進(jìn)入中水之前安裝纖維轉(zhuǎn)盤(pán)過(guò)濾器。后混加藥系統(tǒng)在運(yùn)行的過(guò)程中一旦出現(xiàn)加藥設(shè)備故障或是加藥調(diào)節(jié)不及時(shí),就可能造成出水濁度快速升高,不符合中水的進(jìn)水要求,導(dǎo)致中水系統(tǒng)停運(yùn)。為了避免出現(xiàn)這種情況,該項(xiàng)目在后混出水進(jìn)入中水前安裝了纖維轉(zhuǎn)盤(pán)過(guò)濾器,一旦出水濁度升高,超過(guò)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn),纖維轉(zhuǎn)盤(pán)過(guò)濾器自動(dòng)啟動(dòng),通過(guò)轉(zhuǎn)盤(pán)上的纖維濾布將懸浮物過(guò)濾下去,為中水系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行做好鋪墊。
4、結(jié)語(yǔ)
北營(yíng)焦化水處理的運(yùn)營(yíng)人員通過(guò)對(duì)A-A-O系統(tǒng)一系列的優(yōu)化與改進(jìn)措施,實(shí)現(xiàn)了生化系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,焦化廢水處理系統(tǒng)是一系列處理工序的整體組合,每一道工序都為下一道工序做鋪墊,只有將各道工序的處理能力發(fā)揮到最大,才能保證整個(gè)系統(tǒng)的處理效果最佳。(來(lái)源:本鋼集團(tuán)北營(yíng)焦化廠)