洗煤廠煤泥水是在煤炭洗選加工時產(chǎn)生的工業(yè)廢水,煤泥水中含有等量不同的多種物質(zhì),如重金屬、煤泥、化學(xué)藥劑、重介質(zhì)等,這些物質(zhì)如果得不到有效的處理便外排,則會污染到當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境。洗煤廠煤泥水處理系統(tǒng)是洗煤廠一項(xiàng)花費(fèi)較多的系統(tǒng)工程,且該項(xiàng)管理系統(tǒng)在生產(chǎn)管理中也比較復(fù)雜和困難。煤泥水處理包括許多洗煤工藝環(huán)節(jié),其處理的有效性和洗煤廠綜合效益有直接關(guān)系。沙坪洗煤廠是具有較大煤炭洗選能力的現(xiàn)代化大型無煙煤洗煤廠,近些年在煤泥水處理的研究和探索方面做了較大的努力,并獲得了顯著的成效。
1、煤泥水處理內(nèi)容
沙坪洗煤廠的洗選工藝包括,原煤不分級跳汰分選+粗煤泥干擾床分選機(jī)分選+煤泥浮選處理一濃縮壓濾尾煤等工藝,因此洗煤廠主要是通過管道滴漏水、分級、脫泥的篩下水、離心脫水機(jī)的離心液、末煤脫介篩下水、跳汰煤泥水脫泥的篩下水等工序產(chǎn)生煤泥水。
該洗煤廠處理煤泥水主要包括:①煤泥水處理過程中分選和回收煤泥是重要的部分,洗煤廠對煤泥水中所含的精煤盡量做到分離,既可提升洗煤廠回收精煤的概率,還可減輕洗煤廠處理煤泥水的負(fù)擔(dān),是提升洗煤廠經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑;②因?yàn)槊耗嗨兴S多不同粒度的顆粒,對這些顆粒分離需采用不同的分選工藝,通過分析實(shí)際情況,可采用TBS干擾床分選機(jī)對+0.5ram的粒級進(jìn)行分選,剩余的-0.5mm的顆粒采用浮選方法;③煤泥水中煤泥濃度較低,則無法使用煤泥回收設(shè)備和工藝,為使煤泥水中的煤泥得到有效的回收,洗煤廠一般會選擇濃縮煤泥的方法,當(dāng)前洗煤廠使用的煤泥濃縮設(shè)備通常是自然沉降式的,有的為促進(jìn)煤泥濃縮還會添加化學(xué)藥劑,濃度較高的煤泥漿會從濃縮設(shè)備的底部排出,含煤泥很少的溢流水自上部溢出;④洗選工藝是否有效取決于循環(huán)水的質(zhì)量,在循環(huán)水之前,通過降低煤泥水中的顆粒、灰分,是澄清循環(huán)水的重要工序。
2、煤泥水的處理現(xiàn)狀
煤泥水處理主要是分離煤泥和水。工業(yè)上通常采用的技術(shù)是固液分離技術(shù),在一個閉環(huán)的循環(huán)系統(tǒng)中分離和回收煤泥水中的煤泥,但必須保證排放處理后的煤泥水在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi),不對水資源和生態(tài)環(huán)境造成污染。煤泥水處理系統(tǒng)主要由煤泥分選、尾礦濃縮、壓濾等部分組成。當(dāng)前我國煤泥水處理設(shè)備和技術(shù)對于新時代發(fā)展的需求還無法滿足,特別是那些規(guī)模較小的煤場,因受自身環(huán)境和資金不足等制約,在處理煤泥水的過程中投入不多。
我國當(dāng)前仍然存在數(shù)量不少的沒有實(shí)現(xiàn)閉路循環(huán)的煤泥水系統(tǒng),已經(jīng)實(shí)現(xiàn)閉路循環(huán)的煤泥水還存在回用標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo),也較大程度的影響到了選煤設(shè)備和煤泥水處理設(shè)備的正常運(yùn)行。我國存在很大一部分遇水極易泥化的原煤,因此產(chǎn)生的煤泥水也存在沉淀方面的困難,加上和國外發(fā)達(dá)國家相比,我國的選煤和煤泥水處理設(shè)備的性能都明顯不足,也在無形中增加了煤泥水處理的難度。
3、煤泥水系統(tǒng)的處理方法
煤泥水處理的方法包括混凝沉淀法、自然沉淀法、結(jié)團(tuán)凝聚處理法、重力濃縮沉淀法等,但國內(nèi)采用的主要是絮凝處理技術(shù),通常用到的絮凝劑主要包括無機(jī)高分子絮凝劑、有機(jī)高分子絮凝劑、微生物絮凝劑。
4、煤泥水處理過程中的問題和原因
4.1 煤泥水處理過程中的問題
選煤廠對煤泥水進(jìn)行濃縮處理時使用了2臺濃縮機(jī),選擇聚丙酰胺為煤泥水的處理藥劑。通過一段時間的運(yùn)行后,可以有效的處理選煤廠的煤泥水,煤泥水經(jīng)過處理后可以作為洗選過程中的循環(huán)水應(yīng)用,但循環(huán)水的煤泥濃度在7月份以后持續(xù)較高,使得洗煤廠在生產(chǎn)過程中有許多問題出現(xiàn)。①因?yàn)檠h(huán)水含有較多的煤泥,使得浮選入料超過規(guī)范要求的濃度,也因此與合格的精煤灰分相比,浮選機(jī)浮選獲得的精煤灰分明顯較高;②由于煤泥水中含有較多的細(xì)粒級的煤泥,導(dǎo)致濃縮機(jī)出現(xiàn)較低的底流濃度,因此加重了濃縮機(jī)的負(fù)載,而且含有較多的洗煤泥還會一定程度降低壓濾機(jī)的工作效率,對脫水的效果造成影響;③濃縮機(jī)和壓濾機(jī)缺乏足夠的處理能力,濃縮機(jī)底部積聚的煤泥時間較長會產(chǎn)生壓耙現(xiàn)象,可采用在室外的沉淀池中引入濃縮機(jī)底流,這樣既會浪費(fèi)場地和資金,而且會影響煤泥水閉路循環(huán)要求的實(shí)現(xiàn)。
4.2 煤泥水處理過程中問題的原因
通過現(xiàn)場分析可得,導(dǎo)致循環(huán)水濃度較高的原因主要有:①循環(huán)水濃度偏高的重要因素是入洗的原煤煤質(zhì)發(fā)生變化,在礦井不斷增加開采深度的情況下,當(dāng)前開采的煤層也會發(fā)生變化,如果碰到矸石含量較高、相對軟弱的煤質(zhì),便會增加入洗原煤中細(xì)顆粒煤巖的顆粒含量,而且在破碎原煤的過程中也會產(chǎn)生較多的次生煤泥,原煤中所含的泥巖質(zhì)矸石在遇到水后會出現(xiàn)泥化,都會對煤泥水的處理效果造成較大的影響;②篩分和分級作業(yè)沒有達(dá)到理想的效果,脫水作業(yè)缺乏合理的配置等,都會導(dǎo)致循環(huán)水煤泥出現(xiàn)較高的濃度;③循環(huán)水的濃度會受到因分級、濃縮、脫水時選擇的設(shè)備、藥劑及加藥方式等的影響,該選煤廠對煤泥進(jìn)行沉降時使用的是單絮凝劑,導(dǎo)致循環(huán)水出現(xiàn)較高的濃度,可能是煤泥水中所包含較多的細(xì)粒級煤泥所帶的電荷之間相互作用而對煤泥的絮凝產(chǎn)生制約,進(jìn)而降低了煤泥的沉淀效果;④如濃縮機(jī)跑粗,壓縮機(jī)故障等管理方面的問題都會使循環(huán)水濃度增加。
5、煤泥水處理系統(tǒng)的技術(shù)改造方案
5.1 對藥劑進(jìn)行合理的選擇和使用
該選煤廠之前使用的藥劑是明礬凝聚劑,在對煤泥進(jìn)行處理時,存在采用了較大劑量的絮凝劑、添加藥劑比較頻繁、達(dá)不到有效的處理效果等問題,因此從節(jié)能降耗方面分析得出,采用TLT系列的絮凝劑和有機(jī)凝聚劑可有效解決明礬使用中存在的問題,在確定選煤成本和分選效果用藥量的過程中發(fā)揮重要作用;跐M足生產(chǎn)的要求,根據(jù)不同型號的藥劑進(jìn)行交叉試驗(yàn),綜合洗水濃度、藥劑的添加量、煤泥的沉降速度等指標(biāo)確定藥劑量和藥劑組合。根據(jù)試驗(yàn)可知,只有在質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.1%的TLT8610型的絮凝劑和質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.0%的TLT8840型凝聚劑用量達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn)后,煤泥的沉降效果才能達(dá)到最佳,此時的洗水濃度也會實(shí)現(xiàn)最低,而且還能妥善解決細(xì)煤泥處理較難的問題,因此,應(yīng)該結(jié)合試驗(yàn)結(jié)果確定煤泥處理系統(tǒng)的用藥量和藥劑組合。另外添加的藥劑的位置也會影響煤泥的沉降效果,通過反復(fù)試驗(yàn)得出,藥劑的添加位置與距離濃縮機(jī)的入料點(diǎn)太近,煤泥水和藥劑的混溶用時比較短,則不利于藥劑的分散,反之,如果藥劑的添加位置距離入料點(diǎn)太遠(yuǎn),藥劑的絮團(tuán)極易產(chǎn)生破壞。所以通過分析,最終確定的絮凝劑添加位置為距離入料點(diǎn)20m處,凝聚劑添加位置應(yīng)是絮凝劑添加位置前的14~15cm處,可使煤泥水和藥劑的溶合更加有效,達(dá)到提升煤泥水處理能力的目的。
5.2 對分選工藝進(jìn)行優(yōu)化
傳統(tǒng)的煤泥水處理工藝流程中存在的洗水和精煤灰有較高濃度的問題,制約了洗煤廠效益和產(chǎn)品質(zhì)量的提升,此次對原煤泥水處理工藝設(shè)計(jì)做出了優(yōu)化,改造完的工藝如圖1所示。
由圖1可知,該煤泥水處理系統(tǒng)主要包括2段濃縮和2段回收煤泥處理系統(tǒng),主要工藝流程為煤泥水通過1號濃縮機(jī)進(jìn)入,根據(jù)相關(guān)要求1號濃縮機(jī)添加TLT8610型的絮凝劑和TLT8840型的凝聚劑以對煤泥達(dá)到濃縮和沉淀的目的,由1號濃縮機(jī)處理煤泥水后的底流進(jìn)入離心機(jī)內(nèi),離心機(jī)離心液和溢流進(jìn)入2號濃縮機(jī)內(nèi);按照相應(yīng)的要求在2號濃縮機(jī)內(nèi)添加TLT8610型的絮凝劑,加壓過濾機(jī)內(nèi)進(jìn)入2號濃縮機(jī)的底流進(jìn)行壓濾,然后壓濾液通過沉淀池對其進(jìn)行沉淀,最后濃縮機(jī)的溢流進(jìn)入閉路循環(huán)水系統(tǒng)。這種對煤泥水處理的系統(tǒng)加壓過濾機(jī)和離心機(jī)可以實(shí)現(xiàn)分離給料,可有效的解決細(xì)煤泥處理的問題,而且因?yàn)?/span>2號濃縮機(jī)的使用細(xì)煤泥的回收效果也得到較大提升。其中對有機(jī)凝聚機(jī)和絮凝劑的使用是煤泥正;厥盏闹匾U,還在降低洗水濃度和提升產(chǎn)品質(zhì)量方面發(fā)揮了較大的促進(jìn)作用。
6、煤泥處理系統(tǒng)優(yōu)化處理的效果
通過對煤泥水系統(tǒng)進(jìn)行改造和藥劑量的合理選擇和添加,提升了煤泥水系統(tǒng)的處理能力,還對洗水濃度實(shí)現(xiàn)了有效的控制,使精煤灰分保持在合理的范圍之內(nèi),是選煤廠主分選系統(tǒng)得以穩(wěn)定運(yùn)行的重要保障。同時,對洗水濃度的有效性進(jìn)行合理控制,決定著分選過程中介質(zhì)的消耗量是否能有效降低。通過對煤泥水系統(tǒng)改造處理前后的各項(xiàng)指標(biāo)對比分析可得,改造后精煤回收率達(dá)62%,高出原來17%;洗水濃度達(dá)24g/L,和原來80~120g/L相比,降低比較明顯;介質(zhì)消耗量為2.3kg/t,和原來相比,降低3.3kg/t,經(jīng)濟(jì)效益也提升了30%,因此可得,經(jīng)過改造后煤泥水系統(tǒng)獲得的效果較為顯著。
7、結(jié)語
本文綜合選煤廠原煤系統(tǒng)處理中存在的問題,通過添加劑的合理選擇和煤泥水處理工藝的改進(jìn),使煤泥得到更加有效的回收,也是洗水實(shí)現(xiàn)閉路循環(huán)的重要條件,且煤泥水處理系統(tǒng)經(jīng)過改造后經(jīng)濟(jì)效益較好。(來源:山西省晉神能源有限公司沙坪洗煤廠)