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聚氨酯廢水處理聚糖反應(yīng)-A2/O-臭氧催化氧化技術(shù)

發(fā)布時間:2024-7-16 9:46:28  中國污水處理工程網(wǎng)

我國是世界上聚氨酯生產(chǎn)和銷售第一大國,生產(chǎn)的軟泡、硬泡、彈性體、氨綸、合成革漿料等聚氨酯材料在交通、家具、建筑、服裝等行業(yè)都有廣泛的應(yīng)用。由于聚氨酯生產(chǎn)廢水中含有醛類、有機酸和惰性溶劑等成分,直接排放會使環(huán)境酸堿失衡,同時其含有的較高濃度的甲醛毒性較大,不僅會導(dǎo)致水中微生物死亡,而且會給人類健康帶來極大危害。因此,對聚氨酯廢水進(jìn)行處理,使其達(dá)標(biāo)排放,對于保護(hù)生態(tài)環(huán)境和人類健康具有重要意義。

1、工程概況

江西某聚氨酯科技有限公司擁有年產(chǎn)5t環(huán)保型納米級難燃聚合物聚醚多元醇建設(shè)項目,項目總投資59000萬元,項目建設(shè)地址位于某工業(yè)城。廠區(qū)為此項目生產(chǎn)廢水建設(shè)了污水處理站,目前廢水產(chǎn)生量為64m3/d。由于廢水水量的瞬時變化可能較大,同時考慮到為今后企業(yè)的發(fā)展預(yù)留空間,因此設(shè)計污水站生化處理規(guī)模為100m3/d。系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)如表1所示。

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根據(jù)當(dāng)?shù)亟庸芤螅瑘@區(qū)目前執(zhí)行的接管標(biāo)準(zhǔn):COD500mg/L,NH3-N45mg/L,甲醛≤5mg/L,pH6~9。

2、處理工藝選擇

2.1 水質(zhì)分析

聚氨酯生產(chǎn)中原輔材料主要有聚醚多元醇、液體甲醛、三聚氰胺、尿素、雙氰胺、助劑。項目的產(chǎn)污節(jié)點主要是真空條件下進(jìn)行脫揮及短程分子蒸餾產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水,設(shè)計水量為20m3/d。該廢水中主要含有甲醛及含氮有機物,有腥臭味。廢水呈白色乳狀液,主要是水溶性物質(zhì)引起,無法通過自然沉降的方式達(dá)到分離。該廢水COD、甲醛類化合物含量較高,生物毒性較大,且可生化性較差,不能直接采用生化方法進(jìn)行處理,需對其進(jìn)行分質(zhì)預(yù)處理。真空泵廢水、生活污水和沖洗廢水等其他廢水設(shè)計水量為80m3/d,其與經(jīng)過預(yù)處理的生產(chǎn)廢水一起匯入調(diào)節(jié)池進(jìn)行后續(xù)處理。

2.2 處理工藝選擇

2.2.1 預(yù)處理工藝選擇

目前,處理含甲醛廢水的方法主要有高級氧化法、吸附法、蒸汽吹脫法、生物法和石灰法。從處理效果以及經(jīng)濟(jì)性考慮,本工程確定采用石灰法對生產(chǎn)廢水進(jìn)行預(yù)處理。石灰法可通過使甲醛發(fā)生甲聚糖反應(yīng)而生成多糖,不僅避免了甲醛對生物的毒害作用,生成的多糖還可為生化反應(yīng)提供營養(yǎng)成分,可明顯降低后續(xù)處理的難度。

2.2.2 生化處理工藝選擇

生產(chǎn)廢水經(jīng)過石灰法預(yù)處理后,可生化性得以提高,但COD仍較高,且實際生產(chǎn)產(chǎn)水不穩(wěn)定,因此設(shè)置2個厭氧池。當(dāng)預(yù)處理后廢水COD6000mg/L時,2個厭氧池以串聯(lián)的形式工作;當(dāng)預(yù)處理后廢水COD<6000mg/L時,2個厭氧池以并聯(lián)的形式工作。這樣能有效應(yīng)對聚氨酯生產(chǎn)過程中廢水水量、水質(zhì)波動大的情況,克服現(xiàn)有技術(shù)中聚氨酯廢水難生化處理和實際處理過程中效果不穩(wěn)定的問題。依據(jù)廢水水質(zhì),確定采用A2/O的生化處理工藝。

2.2.3 深度處理工藝選擇

廢水經(jīng)過預(yù)處理和生化處理后,剩余的有機物均為難生物降解的有機物,因此需要對生化尾水進(jìn)行深度處理,以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。臭氧催化氧化技術(shù)是一種高效的污水深度處理技術(shù),臭氧在催化劑的存在下會產(chǎn)生大量羥基自由基,其能夠?qū)㈦y生物降解的有機物完全礦化,可有效去除廢水中的COD。本項目深度處理選擇臭氧催化氧化工藝。臭氧催化氧化塔前設(shè)置混凝沉淀池,以去除廢水中可溶解懸浮顆粒物,確保臭氧催化氧化處理出水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。

本項目廢水處理工藝流程如圖1所示。

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3、系統(tǒng)主要構(gòu)筑物及處理效果

3.1 預(yù)處理系統(tǒng)

(1)廢水收集池。1座,鋼砼防腐結(jié)構(gòu),容積77m3。配套2臺提升泵(11),型號IHF50-32-200,Q=6.3m3/h,H=12m,N=1.1kW;1臺引水筒,尺寸DxH=500mmx1000mm。

(2)甲聚糖反應(yīng)罐。2(11),尺寸DxH=1800mmx2700mm,其中n(CaO)n(甲醛)=11,過量投加。因反應(yīng)需要在曝氣狀態(tài)下進(jìn)行,且會生成大量沉淀,故配備曝氣設(shè)備與排泥裝置。排泥泵2(11),型號G25-1Q=2m3/h,H=60m,N=1.5kW。

廢水預(yù)處理效果如表2所示。

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結(jié)果表明,石灰法對生產(chǎn)廢水中的甲醛具有較好的去除效果,甲醛去除率達(dá)到97%COD去除率達(dá)到48.8%。廢水中的甲醛反應(yīng)后生成多糖,一部分與氫氧化鈣絡(luò)合,一部分進(jìn)入廢水中。產(chǎn)生的化學(xué)污泥進(jìn)入污泥濃縮池進(jìn)行后續(xù)處理。此外,石灰的加入還起到了調(diào)節(jié)廢水pH的作用,廢水原水pH為酸性,出水pH升至13,該廢水與其他廢水混合后不需要調(diào)節(jié)pH,可直接進(jìn)行后續(xù)的生化處理。

3.2 生化處理

(1)調(diào)節(jié)池。

該調(diào)節(jié)池是在現(xiàn)有基礎(chǔ)上改造而成,有效容積98m,停留時間23h。配有2臺提升泵(11),型號IHF50-32-200,Q=6.3m3/hH=12m,N=1.1kW。配有1臺引水筒,DxH=500mmx1000mm,同時還配有1臺流量計和2pH計。

(2)厭氧池。

碳鋼防腐結(jié)構(gòu),2(11),容積100m,停留時間12h,設(shè)計規(guī)模100m3/d。配有流量計1臺。廢水進(jìn)入?yún)捬醭睾笸ㄟ^布水管路與厭氧污泥均勻接觸,在產(chǎn)甲烷菌的作用下,難生物降解的有機物被降解。厭氧反應(yīng)不但可明顯降低廢水中的COD,還可以提高廢水的可生化性。

(3)好氧池。

碳鋼防腐結(jié)構(gòu),2(11),容積100m3,停留時間24h,設(shè)計規(guī)模100m3/d。配備混合液回流泵2(11),型號WL2120-240,Q=10m3/h,H=8m,N=0.8kW;流量計1臺;300個曝氣器,設(shè)計參數(shù)為D215mm。好氧反應(yīng)可明顯降低廢水的COD

(4)混凝沉淀池。

碳鋼防腐結(jié)構(gòu),2(11),尺寸4200mmx300mm,水力負(fù)荷0.4m3/(m2·h)。配套污泥泵2(11),型號G25-1Q=2m3/h,H=60m,N=1.5kW;炷恋沓氐淖饔檬峭ㄟ^投加絮凝劑,去除廢水中的膠體和細(xì)微懸浮物。

(5)污泥濃縮池。

碳鋼防腐結(jié)構(gòu),配有1臺污泥螺桿泵,型號G25-1,Q=2m3/h,H=60mN=1.5kW;1臺板框壓濾機,設(shè)計參數(shù)為20m31個污泥均質(zhì)罐,碳鋼防腐結(jié)構(gòu),規(guī)格為D1.5mx1.9m

(6)鼓風(fēng)機房。

配套羅茨風(fēng)機2(11),型號3L41WD,Q=10.5m3/min,出口P=4mH2O,N=10.2kW。

(7)加藥間。

配有1套硫酸加藥系統(tǒng),1套液堿加藥系統(tǒng),1PAC加藥系統(tǒng),1PAM加藥系統(tǒng)。

生化處理效果如表3所示。

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經(jīng)生化處理后,廢水COD明顯降低,氨氮去除率也達(dá)到了56.4%。為了保證出水水質(zhì)達(dá)標(biāo),采用臭氧催化氧化工藝對生化出水進(jìn)行深度處理。

3.3 深度處理系統(tǒng)

(1)臭氧塔。

結(jié)構(gòu)形式不銹鋼316L2(11),尺寸1.1mx2.7m,有效容積2.2m,設(shè)計水量100m3/d,水力停留時間30min。臭氧催化劑為氧化鋁,其與廢水的體積比為110。配有臭氧發(fā)生器2(11),尺寸20mx9.5m,臭氧發(fā)生量10kg/h,氧氣罐2(外購氧氣源)。臭氧在催化劑作用下形成的·OH與有機物的反應(yīng)速率更高、氧化性更強,幾乎可以氧化所有的有機物,如有機酸、醛等,可以將有機物完全礦化,提高污水的COD去除率。

(2)排放池。

碳鋼防腐結(jié)構(gòu),2(11),容積200m3。配有1臺不銹鋼污水泵,型號50TBP20-40-7.51臺流量計。

深度處理效果如表4所示。

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臭氧催化氧化的臭氧利用率達(dá)到90%以上,甲醛去除率達(dá)到93.3%,最終出水水質(zhì)可穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

4、處理效果及成本分析

20195月新建廢水處理站完工并投入使用。該廢水處理工程年運行費用為18.6萬元,其中,動力費8.7萬元/a,藥劑費7.4萬元/a,人工費1.4萬元/a,固廢處置費1.1萬元/a。廢水處理系統(tǒng)運行穩(wěn)定后,出水水質(zhì)范圍:甲醛0.8~3mg/L,COD190~350mg/L,氨氮20~35mg/LpH7~8,達(dá)到接管標(biāo)準(zhǔn)。

5、結(jié)論

針對某聚氨酯生產(chǎn)廢水的水質(zhì)特點,采用石灰法-A/O-臭氧催化氧化的組合工藝對其進(jìn)行處理。運行結(jié)果表明,該工藝能夠有效去除聚氨酯生產(chǎn)廢水中的甲醛、COD和氨氮等污染物,處理出水水質(zhì)穩(wěn)定,出水中甲醛≤5mg/L,COD500mg/L,氨氮≤45mg/L,達(dá)到園區(qū)接管標(biāo)準(zhǔn)。(來源:南京理工大學(xué)環(huán)境與生物工程學(xué)院,江蘇南大華興環(huán)?萍脊煞莨荆

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