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印染廢水處理改造及污泥減量化技術(shù)

發(fā)布時間:2024-4-25 14:57:05  中國污水處理工程網(wǎng)

湖州某印染有限公司主要從事化纖布染色印花、棉布染色及砂洗業(yè)務(wù),其廢水主要來自產(chǎn)品染色印花砂洗過程中的工藝廢水、車間清洗廢水、廢氣處理廢水、廠區(qū)內(nèi)生活污水、初期雨水等。人工合成有機物和天然有機物是印染廢水的主要污染物成分,其中很多有機物含有顯色基團,如-N=N-、-N=O、-SO3Na、-OH、-NH2等,還混有各類鹵代物、苯胺、酚類等助劑,以及一定量的Na2S2O4等有毒物質(zhì)。

印染廢水具有成分復(fù)雜、有機物濃度高、色度高、水質(zhì)波動較大、總氮較高等特點,且廢水處理過程產(chǎn)生的污泥量一般可達5%左右(含水率98%)。目前該企業(yè)廢水處理的難點主要集中在總氮、總銻等指標的去除及污泥的減量化,對此筆者前期通過物化加藥實驗、生物工藝參數(shù)優(yōu)化后,確定采用物化+厭氧+兼氧+兩段好氧+物化工藝進行改造,項目運行半年后各項污染指標均實現(xiàn)穩(wěn)定達標,且處理過程產(chǎn)生的污泥量較改造前縮減了50%。

1、工程概況

該項目廢水量為6000m3/d,出水執(zhí)行《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準》(GB4287-2012)間接排放要求,設(shè)計進水水質(zhì)及排放標準見表1。

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原有廢水處理工藝流程見圖1

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由圖1可知,該廠原廢水處理系統(tǒng)先經(jīng)調(diào)節(jié)池,進水端設(shè)有機械格柵,池內(nèi)有曝氣設(shè)施,撈除垃圾后由泵提升進入加藥初沉池,通過投加聚合硫酸鐵(PFS)、消石灰、聚丙烯酰胺(PAM)將水中部分COD、色度、部分總銻去除,出水進入?yún)捬醭,達到提高B/C、脫色、去除部分COD與總氮的目的,出水再經(jīng)活性污泥池,達到去除部分COD、色度、大部分氨氮的目的,在進入二沉池進行泥水分離后,污泥回流至厭氧池,上清液進入加藥終沉池,投加PACPAM,進一步去除COD、色度等指標,出水納管排放。該廠原廢水站最終出水中總氮與總銻并不穩(wěn)定,偶有瞬時值超標的現(xiàn)象,現(xiàn)場500m²的高壓板框壓濾機1d3次泥餅(含水率約65%,濾餅厚20mm,即每天出30m3泥餅),隨著環(huán)保要求日趨嚴格,污泥的處置費用不斷上升,環(huán)保問題開始制約企業(yè)的進一步發(fā)展,亟需對廢水處理站進行升級改造。

2、工藝改造思路

2.1 總氮達標改造

通過對原廢水站調(diào)研分析發(fā)現(xiàn):原調(diào)節(jié)池停留時間僅5h,無法實現(xiàn)均質(zhì)均量的目的,無單獨反硝化區(qū)及混合液回流設(shè)施,硝化不徹底是總氮無法穩(wěn)定達標的主因。首先,建議擴建調(diào)節(jié)池,確保HRT20h以上;其次,原厭氧池HRT2d,測得MLVSS4500mg/L左右,進厭氧池廢水的COD1500mg/L左右,污泥負荷為0.17kgCOD/(kgVSS·d),研究表明污泥負荷在0.29~0.51kgCOD/(kgVSS·d)范圍能加速厭氧顆粒污泥的形成,低于此范圍不利于顆粒污泥的形成,從原厭氧池內(nèi)取樣發(fā)現(xiàn),污泥量很少且細碎,很難通過上部三相分離器分離,導(dǎo)致厭氧出水渾濁,處理效果較差;建議將原厭氧池與活性污泥池改造成為厭氧池+兼氧池+兩段好氧池,

減少厭氧池停留時間,將厭氧污泥負荷提高至0.46kgCOD/(kgVSS·d),促進顆粒污泥形成,進而改善污泥沉降性能,提高出水效果,再增設(shè)兼氧池,內(nèi)設(shè)氣體攪拌設(shè)施,通過攪拌吹脫去除厭氧出水中如硫化氫等有毒氣體,改善反硝化環(huán)境,同時對好氧池內(nèi)回流混合液進行反硝化,達到去除總氮的目的,最后延長好氧池停留時間,將好氧池分隔成兩段,第一段主要用于去除有機物,第二段用于硝化,增設(shè)混合液回流泵,將脫碳作用與硝化作用分開,根據(jù)生態(tài)學(xué)中的“多樣性導(dǎo)致穩(wěn)定性原理”,兩段好氧呈現(xiàn)出的微生物多樣性更有利于水中各類污染物的去除。

2.2 除銻與污泥減量化改造

目前廢水中的重金屬銻主要通過加藥方法去除,傳統(tǒng)生物法除銻的效果不明顯,特種菌除銻雖是目前最經(jīng)濟的方法,但除銻的機理與微生物的篩選培養(yǎng)還處于研究階段。各類藥劑中,PFS對印染廢水中銻的去除效率顯著優(yōu)于鐵鋁復(fù)配混凝劑和鋁鹽混凝劑,銻去除率達97.4%,出水銻質(zhì)量濃度可達4μg/L以下,因此除銻采取投加PFS為主導(dǎo)。

原廢水站每天消耗消石灰(粉劑、純度95%以上)3tPFS(水劑,純度為15%)10t、PAC(粉劑、純度為30%)1.2t、PAM(粉劑、純度為98%)50kg,主要用于加藥初沉池、加藥終沉池與污泥脫水,從加藥初沉池與加藥終沉池排出含水率97%的物化污泥約250m/d,物化污泥量約占總排泥量的45%,如何減少物化污泥的產(chǎn)生,是本工程研究的重點,筆者從藥劑的選擇、投加點的選取、藥劑的二次利用等方面進行小試,由于印染廢水中銻離子一般成+3價或+5價,需要在酸性條件下還原后去除,原工藝pH調(diào)節(jié)不到位是除銻不穩(wěn)定的主因,通過一次性采集加藥初沉池與加藥終沉池的進水進行①~⑧組對照實驗,結(jié)果見表2。

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由表2可知,用硫酸+PFS組合除銻產(chǎn)生的污泥量明顯小于僅用PFS除銻;用石灰回調(diào)pH產(chǎn)泥量明顯多于液堿;除銻投加點若選擇初沉池,勢必在終沉池還要加藥,如此產(chǎn)泥量將明顯高于一次投加在終沉池。在保證除銻效果的前提下,污泥產(chǎn)量最少是第⑥實驗組,在第⑥組中先用硫酸調(diào)節(jié)pH3~4,然后投加0.07%PFS,此時pH2~3,除銻效果最佳,再用液堿回調(diào)pH6.5~7.5,沉淀分離的上清液能確?備R保持在0.1mg/L以下,且污泥大幅減少,同時利用加藥終沉池產(chǎn)生的物化污泥作為藥劑二次計量投加至加藥初沉池,通過實驗組⑨可知,此法加藥初沉池中COD去除率達到25%左右,總銻去除達到50%左右,效果明顯,且整個過程僅從加藥初沉池產(chǎn)生一次物化污泥排入污泥池。

由于原活性污泥池停留時間較短,從二沉池排出含水率99%的剩余污泥多達300m3/d,活性污泥池內(nèi)SV30達到90%MLSS4000mg/L左右,SVI225,污泥膨脹嚴重,此次筆者準備通過生物池改造,延長活性污泥池的停留時間,并分隔為兩段好氧池,將有機負荷控制在0.03kgBOD5/(kgMLSS·d)以下,使活性污泥處于內(nèi)源呼吸代謝期,來減少剩余污泥的排放并改善脫水性能。

3、改造工藝流程設(shè)計

改造后廢水處理工藝流程見圖2。

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由圖2可知,綜合廢水自流進入調(diào)節(jié)池,擴建后的調(diào)節(jié)池有效容積為6000m3,池底設(shè)穿孔管曝氣攪拌,并通過水位控制,確保進水均質(zhì)均量;出水由泵提升進入加藥初沉池,前段反應(yīng)區(qū)的藥劑改為投加終沉池的物化污泥,經(jīng)攪拌池攪勻后由加藥泵計量投加,達到去除部分CODSS、色度、總銻的目的;出水進入?yún)捬醭,調(diào)整后的厭氧池容積負荷明顯提升,具備形成顆粒污泥的條件,通過厭氧菌將廢水中各類高分子有機物開環(huán)斷鏈,提高可生化性,并將部分有色基團還原脫色,將有機氮還原成氨氮,設(shè)沉淀池回流污泥提高厭氧污泥濃度,出水自流至兼氧池,內(nèi)設(shè)微曝氣設(shè)施,將厭氧出水中少量硫化氫等有毒氣體吹脫去除,并由反硝化菌對回流污泥及混合液中硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮還原去除,保證出水總氮達標,出水自流至兩段好氧池,先通過好氧菌吸附、代謝作用將水中大部分有機物去除,再經(jīng)硝化菌硝化作用去除氨氮,出水經(jīng)二沉池泥水分離后,再進入加藥終沉池,前段反應(yīng)區(qū)內(nèi)先用硫酸調(diào)節(jié)pH3~4,再依次投加PFS、液堿、PAM,主要用于去除水中的總銻與COD,確保出水穩(wěn)定達標后計量排放。

4、主要構(gòu)筑物及設(shè)備參數(shù)

4.1 主要構(gòu)筑物

(1)調(diào)節(jié)池。1座,地下式,尺寸60.0mx20.0mx5.5m,有效水深5.0m,HRT=24d,表面曝氣率0.02m3/(m2·min),前段設(shè)格柵渠、隔油區(qū),鋼砼結(jié)構(gòu),內(nèi)壁防腐。

(2)加藥初沉池。1座,半地上式,反應(yīng)區(qū):尺寸6.0mx3.0mx3.5m,有效水深3.2mHRT=14min,分三格;沉淀區(qū):尺寸為48.0mx6.0mx7.0m,表面負荷0.87m3/(m²·h),有效水深6.6m,HRT=7.6h,鋼砼結(jié)構(gòu),反應(yīng)區(qū)內(nèi)壁防腐。

(3)厭氧池。1座,半地上式,尺寸45.0mx15.0mx7.0m,有效水深6.5mHRT=17.5h,分六格,容積負荷2.1kgCOD/(m·d),污泥負荷0.46kgCOD/(kgVSS·d),鋼砼結(jié)構(gòu),池頂加蓋。

(4)沉淀池。1座,半地上式,尺寸15.0mx15.0mx7.0m,表面負荷1.1m/(m²·h),有效水深1.5m,HRT=1.4h,鋼砼結(jié)構(gòu)。

(5)兼氧池。1座,半地上式,尺寸45.0mx15.0mx7.0m,有效水深6.4mHRT=17h,總氮負荷0.02kgTN/(kgMLSS·d),鋼砼結(jié)構(gòu)。

(6)二段好氧池。1座,半地上式,尺寸55.0mx30.0mx7.0m,有效水深6.4m,HRT=42h,分兩段,表面曝氣率0.08m3/(m2·min),容積負荷0.29kgCOD/(m·d),污泥負荷0.02kgBOD/(kgMLSS·d),氨氮負荷0.01kgNH3-N/(kgMLSS·d),鋼砼結(jié)構(gòu)。

(7)二沉池。1座,半地上式,尺寸68.0mx8.0mx7.0m,表面負荷0.46m3/(m2·h),有效水深6.2m,

HRT=13h,鋼砼結(jié)構(gòu)。

(8)加藥終沉池。1座,半地上式,反應(yīng)區(qū):尺寸7.0mx4.0mx3.5m,有效水深3.0m,HRT=20min,分

兩格;沉淀區(qū):尺寸64.0mx7.0mx7.0m,表面負荷0.87m3/(m²·h),有效水深6.0mHRT=11h,鋼砼結(jié)構(gòu),反應(yīng)區(qū)內(nèi)壁防腐。

(9)攪拌池。1座,地下式,尺寸10.0mx5.0mx5.5m,有效水深5.0m,有效容積250m3,分兩格,鋼砼結(jié)構(gòu),內(nèi)壁防腐。

(10)污泥池。1座,地下式,尺寸20.0mx7.0mx5.5m,有效水深5.0m,有效容積700m3,分兩格,鋼

砼結(jié)構(gòu),內(nèi)壁防腐。

(11)輔助房。1座,尺寸50.0mx15.0mx5.0m,主要包括風(fēng)機房、加藥房、脫水機房、藥劑庫、值班化驗室,框架結(jié)構(gòu)。

4.2 主要設(shè)備參數(shù)

(1)調(diào)節(jié)池。粗格柵除污機,柵寬1.0m,柵隙20mm,75°安裝,反撈式,1.1kW1臺;細格柵除污機,柵寬0.6m,柵隙3mm,75°安裝,0.55kW,回轉(zhuǎn)式;污水泵,Q=250m3/h,H=110kPaP=15kW,2臺,11備;穿孔曝氣管,DN50mmx3.0mm,1788m;在線pH計,量程0~14,1臺;電磁流量計,管道式DN250mm1臺;超聲波液位計,1臺。

(2)加藥初沉池。攪拌機,B=6.3mP=1.55kW,1臺;桁車式刮泥機,R=45r/min,P=1.5kW,1臺。

(3)厭氧池。內(nèi)循環(huán)泵,Q=900m3/hH=50kPa,P=30kW2臺,11備;射流攪拌器,DN150mm,12套。

(4)沉淀池。污泥回流泵,Q=250m3/hH=110kPa,P=15kW2臺,11備;中心筒D2500mm,1套。

(5)兼氧池。旋流微孔曝氣器,Q.=0.5m3/(min·個)40套。

(6)二段好氧池。旋流微孔曝氣器,Q=0.5m3/(min·個),272套。

(7)二沉池。氣提回流裝置,DN100mm2套;桁車式刮泥機,B=8.3m,P=1.55kW1臺。

(8)加藥終沉池。攪拌機,R=45r/minP=1.5kW,1臺;桁車式刮泥機,B=7.3m,P=1.55kW1臺。

(9)攪拌池。立式攪拌機,R=20r/min,P=2.2kW,2臺;加藥泵,Q=5m/hH=200kPa,P=1.5kW,2臺,11備;電磁流量計,DN32mm,1臺;超聲波液位計,1臺。

(10)污泥池。立式攪拌機,R=20r/minP=3.0kW,2臺;螺桿泵,Q=80m/hH=1200kPa,P=30kW,2臺,11備;超聲波液位計,1臺。

(11)輔助房。羅茨風(fēng)機,Q=25.2m/min,H=59.8kPaP=45kW,2臺,11備;磁懸浮風(fēng)機,Q,=98m3/minH=70kPa,P=150kW2臺,11備;藥劑儲罐,10m3,4只,PE材質(zhì);溶藥攪拌機,R=45r/min,P=0.75kW,10臺,55備;加藥槽,9.0mx3.0mx1.5m,分12格,1只,PP材質(zhì);氣動隔膜泵,Q=2m/hH=600kPa18臺,99備;空壓機,Q,=1.21m3/minH=800kPa,P=7.5kW,2臺,11備;高壓隔膜壓濾機,過濾面積500m2,濾室容量為10m3P=11kW,1臺;壓榨泵,Q=8m3/hH=1800kPaP=7.5kW,2臺,11備;壓榨水箱,5m3,1只,PE材質(zhì);電氣控制系統(tǒng),1套。

5、處理效果

5.1 運行情況

該廢水處理站改造工程于201812月竣工,并進入調(diào)試階段,由于調(diào)試處于冬季,水池內(nèi)水溫低,菌種生長緩慢,通過車間加設(shè)蒸汽支管引入生物池內(nèi),維持池內(nèi)水溫為15~20℃,陸續(xù)從附近印染廠購入近1000m3(含水率99%)的活性污泥至生物池內(nèi),每天投加一定量的乙酸和磷肥作為營養(yǎng),適當(dāng)提高好氧池內(nèi)溶解氧,并控制車間產(chǎn)能,1~2月進水量從1000m3/d逐步增加至3000m3/d2~4月進水量從3000m3/d逐步增加至5000m/d,由于車間生產(chǎn)線調(diào)試階段廢水水質(zhì)波動大,因此歷時較長,至20195月下旬出水指標已能穩(wěn)定達到設(shè)計要求,改造后藥劑日消耗量:消石灰(粉劑、純度95%以上)1t、液堿(水劑、純度30%)2t,硫酸(水劑、純度98%)1.2t,PFS(水劑,純度15%)5t、PAC(粉劑、純度30%)0.6t、PAM(粉劑、純度98%)30kg;產(chǎn)泥量大的藥劑消耗量較改造前均有50%以上的降幅,實際每天產(chǎn)生含水率97%左右的物化污泥約150m,較改造前減少了40%,含水率98%生化剩余污泥目前基本上1周排1次,每次150m3,合計平均每天產(chǎn)生的總污泥量約171m3,目前每天500m2板框壓濾機工作次數(shù)較改造前減少一半,實際每天外運含水率65%的泥餅在15m3以內(nèi)。

改造后的廢水站于20196~11月連續(xù)監(jiān)測6個月,監(jiān)測期間處理水量在5000~6000m3/d之間,廢水處理站運行監(jiān)測數(shù)據(jù)詳見表4。

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由表4可知,各個出水指標均達到設(shè)計要求。

5.2 經(jīng)濟分析

改造前廢水站占地約5300m2,裝機容量為773.3kW,運行功率為343.64kW,電耗為1.37kW·h/m3,運行費用為4.59/m3(其中電費為1.1/m3,藥劑費為2.23/m3,人工費為0.16/m3,污泥處理費為1.1/m3);改造后該工程占地約6700m2,改造費用為1079.6萬元,改造單位投資1799/m3,裝機容量為721.7kW,運行功率為281.81kW,電耗為1.13kW·h/m3,運行費用為3.21/m3(其中電費為0.9/m3,藥劑費為1.65/m3,人工費為0.16/m3,污泥處理費為0.5/m3),改造后每天節(jié)省直接運行費用約0.83萬元。

6、結(jié)論

(1)采用加藥初沉-厭氧一沉淀-兼氧-兩段好氧一二沉一加藥終沉工藝,能充分利用現(xiàn)有構(gòu)筑物,改造簡單易行,針對總氮與總銻難穩(wěn)定達標的問題,該工藝在無需外加碳源及不增加藥劑成本的條件下,得到了很好的解決,整個廢水站運行效果穩(wěn)定可靠。

(2)本次通過加藥工藝的改進,對產(chǎn)泥量大的藥劑進行替換,對藥劑二次利用,同時延長好氧池停留時間,使活性污泥處于內(nèi)源呼吸期,減少剩余污泥的排放。改造后污泥減量50%,效果顯著,具有很廣闊的應(yīng)用前景。

(3)加藥終沉池在除總銻中起決定性作用,通過硫酸調(diào)酸堿度時應(yīng)將pH控制在3~4,再單獨投加PFSpH2~3,然后投加液堿回調(diào)pH至中性,最后投加PAM,最佳投加劑量建議通過調(diào)試來確定。(來源:浙江大學(xué)能源工程設(shè)計研究院有限公司)

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