青海海西州純堿年生產(chǎn)量約為400萬t,約占全國總產(chǎn)量的1/6,是全國產(chǎn)量最大的地區(qū)。該地區(qū)的純堿生產(chǎn)企業(yè)多采用索爾維法(即氨堿法)制堿,工藝技術(shù)成熟,制備的純堿純度高,但一直存在副產(chǎn)品利用率低、制堿成本高、廢渣/廢液(蒸氨廢液)產(chǎn)量大的缺點。每生產(chǎn)1t純堿約排放10m3的蒸氨廢液,蒸氨廢液難以處理,對生態(tài)環(huán)境具有潛在風險問,在很大程度上制約了純堿行業(yè)的健康發(fā)展。同時,海西州為缺水地區(qū),人均用水量較低,水資源總量為116.55億m2,產(chǎn)水量為3.88萬m3/km2,是全省平均水平的44.3%、全國平均水平的13.3%。且位于巴音河沿岸的青海發(fā)投堿業(yè)和中鹽青海昆侖堿業(yè)用水量巨大,將會極大縮減巴音河水資源量,不斷擠占下游可魯克湖-托素湖自然保護區(qū)的生態(tài)需水,位于流域最末端的托素湖面積呈逐年下降的趨勢。
因此,海西州純堿行業(yè)的發(fā)展與生態(tài)環(huán)保的矛盾已經(jīng)非常尖銳,而作為基本化工原料之一的純堿行業(yè),在整個經(jīng)濟發(fā)展中又居于相當重要的地位。如果問題得不到解決,將嚴重影響純堿行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,嚴重制約海西州的工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。
我國在該方面的實驗室和工程研究已開展了大量工作。田立輝采用筑壩堆存+曬鹽處理工藝,此方法可回收大量的CaCl和NaCl結(jié)晶鹽送堿廠做制堿原料,具有較好的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益,但此工藝占地面積很大,占地面積為1.1km2的排渣場可運行至壩高30m,且運行年限較短,僅為12.5年。李志偉等利用蒸氨廢液和BaCl2相結(jié)合的方法,既能有效解決蒸氨廢液的利用問題,又能避免使用價格昂貴的BaCl2的成本問題,能在一定程度上經(jīng)濟高效地去除鹽湖鹵水中的SO42-,但試驗過程配比要求精細,運輸大量廢堿液費用較高。王湛等采用正滲透技術(shù)濃縮蒸氨廢水,試驗結(jié)果表明,原液溫度為30~35℃條件下,采用原液不斷循環(huán)運行30min,濃縮效率較高,內(nèi)膜通量達到2.5L/m2,但該試驗裝置最高可汲取蒸氨廢液中的水分僅為40%。徐盛采用電滲析法處理蒸氨廢液,既得到有一定經(jīng)濟效益的甲酸鈣,又產(chǎn)出NaCl回用于生產(chǎn),同時在考慮膜費用后,此法仍具有總成本較低的優(yōu)勢,但該方法需要依托較好的鹽田灘曬和過濾效果,且電滲析設(shè)備相對投資較大,對原料液中懸浮物有要求,同時離子交換膜有一定的壽命。王青偉等采用蒸氨廢液化灰技術(shù),即利用廢液上清液代替部分淡水進行化灰,達到降低淡水使用量的目的,同時將蒸氨廢液濃縮,為蒸氨廢液的處理、綜合利用生產(chǎn)CaCl2以及降低產(chǎn)品成本提供了有效途徑。但采用高溫蒸氨廢液直接進入化灰機化灰會造成化灰機轉(zhuǎn)篩、灰乳轉(zhuǎn)篩篩網(wǎng)頻繁堵塞、現(xiàn)場霧汽大、化灰機機頭和機尾出現(xiàn)“噴汽”現(xiàn)象。
本文主要介紹了青海省某堿業(yè)公司蒸氨廢液的水資源回收利用技術(shù)工程應(yīng)用情況,該技術(shù)利用堿業(yè)公司石灰窯排放的CO2、制堿碳化尾氣、芒硝及落地堿為原料,將蒸氨廢液中的混鹽分步轉(zhuǎn)化為CaCO3、CaSO4析出,剩余上清液則為NaCl鹽水,滿足堿業(yè)公司的回用標準。
1、工程概況
1.1 水量與水質(zhì)
蒸氨廢液來自青海省某堿業(yè)公司,生產(chǎn)工藝采用索爾維法,蒸氨廢液設(shè)計水量為3000m3/d,蒸氨廢液水質(zhì)如表1所示,廢液處理后要求達到企業(yè)的回用標準如表2所示。
1.2 處理工藝比較
目前,國內(nèi)項目中蒸氨廢液處理常用的處理方法包括傳統(tǒng)的筑壩攔渣儲存法和蒸氨廢液制備CaCl2法。前者讓渣液自然澄清,天然碳化,待清液pH、渾濁度等指標合格后排放,但固渣長期沉積在壩內(nèi),體積龐大、沉積速度慢、多年不干化,項目占地大且易造成二次污染;后者無法達到水資源回收利用的目的,且處理費用偏高無法產(chǎn)生經(jīng)濟效益。通過攤曬的方式初步濃縮,提濃蒸氨廢液后進行分級蒸發(fā)結(jié)晶的方法,可得到高濃度CaCl2漿料,噴霧造粒生產(chǎn)CaCl2產(chǎn)品。
在國內(nèi)其他地區(qū)各純堿廠比較普遍的應(yīng)用是作為生產(chǎn)CaCl2的原料,如焦作某化工除滿足自身5000t/a的CaCl2廠使用量之外,其余全部賣給附近企業(yè)用于生產(chǎn)CaCl2,沒有外排。連云港某堿廠的廢液除用于自身和附近CaCl2廠外,還與附近鹽場聯(lián)合,利用渣場澄清后的廢清液替代海水作為曬鹽的原料,同時還能生產(chǎn)含CaCl2約25%的鈣液。由于廢清液中NaCl含量為4.0%~5.0%,比海水中NaCl含量(2.7%~3.0%)高出30.0%~50.0%,因此,使用廢清液不僅能提高鹽的產(chǎn)量,還能出售鈣液,具有一定的經(jīng)濟效益和社會效益。但因該處理方法占地面積大,容易造成二次污染,且CaCl2的使用范圍較窄,價格低廉,經(jīng)濟性較差。
青海省處在日照時間長、日照充足和氣候干燥的自然環(huán)境,利用蒸氨廢液生產(chǎn)CaCl2在青海省具有良好的生產(chǎn)條件,但在晾曬與后續(xù)多效蒸發(fā)過程中,85%的水全部蒸發(fā)到自然環(huán)境中,無法達到水資源回收利用的目的。且處理1t蒸氨廢液的機械蒸發(fā)費用高達60元以上,而所產(chǎn)生的CaCl2·2H2O產(chǎn)品在青海省無使用需求,造成銷售成本過高,無法產(chǎn)生經(jīng)濟效益。
本文提出的蒸氨廢液水資源回收利用技術(shù)針對上述問題,利用堿廠石灰窯排放的CO2、制堿碳化尾氣、芒硝及落地堿為原料,分級結(jié)晶析出鈣鹽,顯著削減水中硬度,進而實現(xiàn)NaCl鹽水回收滿足堿廠回用標準的目的。3種技術(shù)比較如表3所示。根據(jù)表3的對比,蒸氨廢液處理回用技術(shù)為前沿技術(shù),具有資源回收率高、運行成本低等特點,因此,擬采用蒸氨廢液處理回用技術(shù),實現(xiàn)以廢治廢、資源利用。
2、工藝原理及流程
圖1為本工程的處理工藝流程:蒸氨廢液經(jīng)預處理、碳化中和、除鈣反應(yīng)、鹽水精制等步驟處理,最終得到可循環(huán)利用鹽水。
2.1 預處理
蒸氨廢液中通常含有一定量的固體,對于后續(xù)深度處理造成一定影響,因此,需進行必要的預處理,本工程采用粗組分旋流分離+靜沉澄清的方法進行固液分離預處理。首先分離系統(tǒng)主要完成固體廢渣的分離,將90.0℃蒸氨廢液由泵打入高效旋流分離器進行初步分離,去除大顆粒固體,包括少量的CaCO3、CaO等雜質(zhì),使含固量<0.5%,分離后的廢液進入澄清罐。經(jīng)初級固液分離處理后的廢液通過澄清罐靜置沉淀,使廢液的含固量小于10mg/L,清液進入碳化階段。分離出的固渣進入固渣儲罐后泵入板框壓濾機脫水,產(chǎn)生的廢渣外運填埋。
2.2 碳化中和
碳化中和工藝主要有鼓泡碳酸化法、超重力法、噴霧法、膜反應(yīng)技術(shù)4種方法,本項目中固液分離后的廢液中Ca(OH)2含量較低,故采用鼓泡碳酸化法進行碳化中和較為經(jīng)濟。鼓泡碳酸化法一般在塔式反應(yīng)器內(nèi)進行間歇式操作,廢液注入反應(yīng)器后,含CO2的窯氣從反應(yīng)器底部通入,實現(xiàn)CO2與Ca(OH)2之間的反應(yīng),生成沉淀CaCO3。為促進窯氣分散加強傳質(zhì),一般將反應(yīng)器設(shè)計為環(huán)流反應(yīng)器或加裝攪拌裝置。固液分離后的清液中含有一定量的溶解性Ca(OH)2,利用堿業(yè)公司石灰窯排放的氣體(CO2含量為4.0%)將其強制碳化中和,使廢液pH達到中性(pH值=7.00~8.00),同時產(chǎn)生CaCO3沉淀,析出輕質(zhì)CaCO3副產(chǎn)品。反應(yīng)原理如式(1)。
2.3 除鈣反應(yīng)
將無水芒硝(純度為90.0%)按一定質(zhì)量比與水混合,經(jīng)固液分離去除雜質(zhì),得到Na2SO4的飽和溶液,經(jīng)碳化中和后的廢液主要成分為NaCl與CaCl2,在廢液中加入上述Na2SO4飽和溶液,使含固量達到10.7%,NaCl質(zhì)量濃度為12.0%。在不加熱的條件下攪拌0.5h,攪拌速率為100r/min,沉淀1.0h使其產(chǎn)生CaSO4沉淀,除去廢液中的大部分Ca2+,反應(yīng)后的廢液經(jīng)板框過濾,將廢液中的石膏分離出來,產(chǎn)出石膏副產(chǎn)品。廢液再進入鹽水精制單元。反應(yīng)原理如式(2)。
2.4 鹽水精制
CaSO4在鹽溶液中的溶解度較高(約為6000~7000mg/L),因此,除鈣反應(yīng)單元出水中仍含有高質(zhì)量濃度的Ca2+(約為2500mg/L),為達到硬度要求(Ca2+<100mg/L),使用飽和落地堿溶液去除水中的Ca2+,使其滿足回用標準。反應(yīng)原理如式(3)。
3、工程設(shè)計
本項目的建構(gòu)筑物規(guī)格及設(shè)備清單如表4~表5所示。
4、運行效果分析
改造后進、出水水質(zhì)如圖2所示。改造完成后進水的pH值較高,在10.38~10.41,應(yīng)用蒸氨廢液水資源回收利用技術(shù)后,pH值有所下降,穩(wěn)定在8.13~8.98,達到pH值在6.00~9.00的回用要求。溫度從63.8~65.9℃下降至44.6~45.2℃,滿足40.0~50.0℃的回用要求。Ca2+質(zhì)量濃度由初始的39970~27045mg/L降至57~81mg/L,去除效果顯著,水質(zhì)達到回用標準(<100mg/L)。
5、投資和運行成本
實際蒸氨廢液處理量為2760t/d,生產(chǎn)用水一次水、二次水的量分別為500、1440t/d,鹽水產(chǎn)量為4440t/d,回收率計算如式(4)。
本項目工程建設(shè)投資約為5600萬元,蒸氨廢液處理成本直接運行成本為36.01元/(t水),其中物料消耗包括:90%芒硝費用為18.10元/(t水);生產(chǎn)用水費用為0.76元/(t水);生產(chǎn)耗電為2.37元/(t水);35%鹽酸費用為0.01元/(t水);落地堿費用為6.70元/(t水);人員支出費用為1.56元/(t水);二水石膏處理費用為5.91元/(t水);其他固渣處理費用為0.6元/(t水)。直接效益為27.43元/t,其中包括輕質(zhì)CaCO,銷售收入為7.3元/(t水),節(jié)約用水收入為2.05元/(t水),NaCl回收收入為15.48元/(t水),廢液節(jié)省運費為2.60元/(t水)。因此,總處理成本為8.58元/(t水)。
6、結(jié)論
(1)本處理技術(shù)利用堿廠的石灰窯排放的CO2、制堿碳化尾氣及芒硝作為原料,將廢液中的污染物轉(zhuǎn)化為有經(jīng)濟效益的輕質(zhì)CaCO3、輕質(zhì)CaSO4及石膏,處理后的清液為NaCl鹽水,可達到堿廠回用標準。
(2)按照處理量為2760t/d核算,產(chǎn)鹽水量為4440t/d,除去使用的生產(chǎn)水一次水、二次水,回收率達到90.57%。
(3)蒸氨廢液處理回用技術(shù)為前沿技術(shù),具有資源回收率高、運行成本低等特點,噸水處理成本僅為8.58元。真正實現(xiàn)以廢治廢,減少了蒸氨廢液排放場固渣量,有助于解決蒸氨廢液對周邊環(huán)境的污染,節(jié)省占地,推進水資源的節(jié)約保護。(來源:哈爾濱工大博實環(huán)境工程有限責任公司,哈爾濱工業(yè)大學環(huán)境學院)