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木薯酒精廢水去除出水懸浮物板框過濾工藝

發(fā)布時(shí)間:2024-8-6 15:08:06  中國污水處理工程網(wǎng)

截至2009年底,我國約有木薯酒精生產(chǎn)企業(yè)30多家,木薯酒精產(chǎn)量700t/a,平均每家企業(yè)產(chǎn)量133t/al。以木薯為原料生產(chǎn)酒精在我國廣西、廣東、湖北、江蘇等省有較為廣闊的市場。常規(guī)生產(chǎn)工藝中每生產(chǎn)1t木薯酒精排出的廢水約為12~15t,且木薯酒精廢槽液出水溫度高,含有大量的有機(jī)化合物及懸浮物,CODcr高達(dá)50~80g/LSS(懸浮物)高達(dá)60~80g/L,屬于典型的高濃度有機(jī)廢水。

酒精釀造是借助高活性微生物的代謝作用,使用淀粉類物質(zhì)(木薯、谷類及玉米等)轉(zhuǎn)化為糖,繼而生成酒精的過程。工業(yè)生產(chǎn)過程包括粉碎、糖化、發(fā)酵、精餾、分子篩脫水等過程,其中精餾過程產(chǎn)生的廢醪液為酒精釀造的主要廢水來源。

廣東某木薯酒精加工企業(yè),燃料乙醇年產(chǎn)量達(dá)15萬噸/年,廢醪液排放量達(dá)4000t/d。因木薯酒精廢醪液含有大量的有機(jī)化合物及懸浮物,其濃度高、粘度大,直接固液分離處理較為困難,且分離后的醪渣由于蛋白質(zhì)含量低,做飼料銷售困難。建設(shè)方出于資源化利用的考慮,采用“高溫CSTR厭氧反應(yīng)器”工藝,通過厭氧生物處理回收大量沼氣用于發(fā)電。

項(xiàng)目建成后投產(chǎn)運(yùn)行,CSTR厭氧反應(yīng)器出水的懸浮物經(jīng)“斜篩過濾+混凝氣浮+平流沉淀”工藝處理后依然高達(dá)8~15g/L,影響后續(xù)二級UASB厭氧系統(tǒng)和A/O好氧系統(tǒng)的運(yùn)行效果,最終出水的CODcrSS均不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。于是對CSTR厭氧反應(yīng)器的出水懸浮物去除工藝進(jìn)行技術(shù)改造,改造后各項(xiàng)出水指標(biāo)穩(wěn)定達(dá)到設(shè)計(jì)要求,本工藝改造案例可為同類型木薯酒精廢水處理提供參考。

1、污水處理站運(yùn)行概況

1.1 進(jìn)出水水質(zhì)及原工藝流程

木薯酒精廢醪液處理規(guī)模為4000t/d,溫度高達(dá)80℃以上。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)水的CODcrq60~80g/L,SS50~70g/L,總氮為1g/L,總磷為0.3g/L。設(shè)計(jì)出水執(zhí)行廣東地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的第二時(shí)段一級標(biāo)準(zhǔn)。處理工藝如下:

1.jpg

1.2 主要設(shè)計(jì)參數(shù)

(1)CSTR高溫厭氧反應(yīng)器工藝:8個(gè)厭氧發(fā)酵罐,單個(gè)罐體規(guī)格尺寸:φ24.00x23.00m,有效容積8000m,容積負(fù)荷4.45kgCODcr/(m3·d),停留時(shí)間16d

(2)斜篩過濾工藝:過濾目數(shù)為60目,安裝角度為60°;

(3)混凝氣浮工藝:處理能力為100m3/h,數(shù)量為2臺;

(4)平流沉淀工藝:平流沉淀池,表面負(fù)荷0.2m3/m2·h

(5)UASB中溫厭氧反應(yīng)器工藝:容積負(fù)荷2.0kgCODcr/(m3·d),停留時(shí)間2.8d;

(6)A/O生化池工藝:污泥負(fù)荷為0.09kgBOD5/(kgMLSS·d),停留時(shí)間130h;氣水比1101

(7)芬頓氧化工藝:芬頓氧化塔1座,規(guī)格尺寸:φ3.6x15m;

(8)污泥處理系統(tǒng):板框壓濾機(jī)9臺,過濾目數(shù)200目,過濾面積450m2,用于處理厭氧污泥;帶式壓濾機(jī)2臺,帶寬3m,用于處理好氧系統(tǒng)及芬頓系統(tǒng)的污泥。

1.3 設(shè)計(jì)水質(zhì)與實(shí)際水質(zhì)對比

CSTR厭氧反應(yīng)器出水的懸浮物經(jīng)“斜篩過濾+混凝氣浮+平流沉淀”工藝處理后依然高達(dá)8~15g/L,大量的懸浮物進(jìn)入后續(xù)的處理單元,導(dǎo)致后續(xù)二級UASB厭氧系統(tǒng)產(chǎn)沼氣率和CODcr去除率低,A/O生化系統(tǒng)的SVI指數(shù)低于80,活性污泥結(jié)塊成團(tuán)下沉等情況,最終出水的CODcrSS均不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。污水處理站運(yùn)行1年,設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)及實(shí)際出水質(zhì)對比如下:

2.jpg

2、現(xiàn)狀問題診斷及原因分析

2.1 實(shí)際運(yùn)行主要存在的問題

CSTR工藝為完全混合式厭氧反應(yīng)器,罐內(nèi)設(shè)置水力攪拌裝置,出水SS與反應(yīng)器內(nèi)部的濃度一致,高達(dá)20~30g/L。原處理工藝采用“斜篩過濾+混凝氣浮+平流沉淀”的組合工藝,計(jì)劃將CSTR厭氧出水懸浮物降低至5g/L以下,再進(jìn)入二級UASB厭氧工藝。

實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),采用“斜篩過濾+混凝氣浮+平流沉淀”組合工藝后,出水懸浮物高達(dá)8~15g/L,且每個(gè)工藝段經(jīng)常出現(xiàn)不同的問題,不能穩(wěn)定連續(xù)運(yùn)行。各工藝段的問題如下:

(1)“斜篩過濾”工藝段:斜篩的進(jìn)水懸浮物高達(dá)20-30g/L,在實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)篩上物很多為編織物,經(jīng)分析,農(nóng)民的木薯通常采用編織袋裝好木薯運(yùn)送至收集單位,木薯加工段的粉碎機(jī)將編織袋及木薯一并粉碎,最終編織物在污水處理設(shè)施的斜篩上截留下來,同時(shí)還有部分粒徑小的編織物通過斜篩后,進(jìn)入后續(xù)的污水處理設(shè)置,影響后續(xù)的生化處理及深度處理系統(tǒng)。同時(shí),斜篩過濾的進(jìn)水懸浮物量大,篩網(wǎng)經(jīng)常堵塞,需要操作工人采用高壓噴槍沖洗,剛清洗后又很快堵塞。CSTR高溫厭氧反應(yīng)器出水溫度高達(dá)60℃,而斜篩過濾區(qū)域需考慮加蓋除臭,工人的操作環(huán)境很差。

(2)“混凝氣浮”工藝段:因斜篩出水的SS還是高達(dá)15g/L以上,用混凝氣浮法去除SS,SS去除率能達(dá)到40%~50%,混凝氣浮后SS仍然達(dá)到8~10g/L,氣浮機(jī)的溶氣釋放器因進(jìn)水的懸浮物含量高導(dǎo)致經(jīng)常堵塞,經(jīng)氣浮后出水的SS去除率不能得到保障,影響后續(xù)的工段運(yùn)行。

(3)“平流沉淀”工藝段:主要作用是通過重力沉淀,分離污水中的懸浮物。本項(xiàng)目的表面負(fù)荷為0.2m3/m2·h,在實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),平流沉淀效果不佳,主要原因是該懸浮物不易沉淀,排泥不干凈,導(dǎo)致很快形成厭氧的情況,產(chǎn)生的沼氣帶動污泥上浮。類比同類型的木薯酒精廢水處理項(xiàng)目,CSTR厭氧反應(yīng)器出水后設(shè)置停留時(shí)間超過30h的輻流式沉淀池,用于分離出水的懸浮物。

2.2 出水污染物濃度超標(biāo)原因分析

本項(xiàng)目計(jì)劃采用“斜篩過濾+混凝氣浮+平流沉淀”組合工藝,將CSTR出水中生化性較差的懸浮物分離處理,分離后的清液再進(jìn)入后續(xù)的二級厭氧和好氧生化系統(tǒng)。但是實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),該組合工藝不能穩(wěn)定連續(xù)運(yùn)行,出水SS8~10g/L之間波動,出水中的SS主要為難降解的纖維素、木質(zhì)素及經(jīng)粉碎后的編織物,進(jìn)入后續(xù)的二級厭氧及好氧生化系統(tǒng),嚴(yán)重影響后續(xù)的生化處理效果,導(dǎo)致出水不達(dá)標(biāo)。

該組合工藝繁雜,工人操作量大,且衛(wèi)生環(huán)境差。斜篩和氣浮釋放器經(jīng)常堵塞,平流沉淀池排泥等都需要大量的人工操作,衛(wèi)生條件極差,且一旦失誤,SS進(jìn)入后續(xù)的生化系統(tǒng),導(dǎo)致最終出水不達(dá)標(biāo)。

3、工藝運(yùn)行調(diào)整

CSTR厭氧反應(yīng)器出水的懸浮物多為生化性較差的木質(zhì)素、纖維素等,懸浮物沒有在“斜篩+混凝氣浮+平流沉淀”的組合工藝中得到有效穩(wěn)定的去除,對后續(xù)的厭氧和好氧系統(tǒng)有較大的影響,最終出水不達(dá)標(biāo)。通過考察同類型的木薯酒精廢水處理站,CSTR厭氧出水多采用輻流式沉淀池進(jìn)行分離去除懸浮物,停留時(shí)間長達(dá)30h,且最終的去除率只有50%左右,因此需要一種更高效、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定的處理工藝,解決CSTR厭氧出水懸浮物高的問題。

因本項(xiàng)目CSTR厭氧反應(yīng)器出水懸浮物的去除是采用“斜篩+混凝氣浮+平流沉淀”的物理分離工藝,懸浮物始終沒有得到根本的去除(沒有增減),只是從污水中通過重力、機(jī)械等的作用分離出來,最終去到污泥系統(tǒng)通過板框壓濾分離,污泥處理的規(guī)模是按絕干污泥量計(jì)算的,因此污泥處理的建設(shè)規(guī)模并沒有因此而減少。

CSTR厭氧反應(yīng)器出水的懸浮物高達(dá)20~30g/L,已經(jīng)滿足板框壓濾機(jī)的進(jìn)料要求了,不需進(jìn)一步的濃縮,可以直接經(jīng)泵加壓進(jìn)入板框壓濾機(jī)進(jìn)行脫水,懸浮物經(jīng)脫水后形成泥餅,含水率可降至60%~65%,因有機(jī)物含量高,可作有機(jī)肥料出售,板框壓濾機(jī)的濾液再進(jìn)入后續(xù)的厭氧和好氧系統(tǒng)處理。板框壓濾機(jī)濾布的目數(shù)為200(孔徑為75微米),對濾液進(jìn)行化驗(yàn)分析,濾液的懸浮物穩(wěn)定在3g/L以下,滿足降低CSTR出水去除懸浮物的工藝需求。

一般的市政污水,板框壓濾機(jī)的進(jìn)料泵采用螺桿泵,采用高、低壓進(jìn)料的方式,將污泥加壓提升進(jìn)入高壓隔膜板框脫水機(jī)內(nèi),高壓進(jìn)料螺桿泵為0.6Mpa,低壓進(jìn)料螺桿泵為0.2Mpa。因?yàn)槟臼韼в心嗌,在生產(chǎn)燃料乙醇的粉碎機(jī)工藝段,會將木薯上的泥沙一并粉碎,最終粉碎的泥沙會從蒸餾塔上隨酒精廢醪液一起進(jìn)入污水處理系統(tǒng)。如果采用螺桿泵,粉碎的泥沙容易磨壞螺桿泵的轉(zhuǎn)子。經(jīng)經(jīng)濟(jì)比較及考察同類型的木薯酒精廢水處理項(xiàng)目,采用臥式離心泵更適合于作為板框壓濾機(jī)的進(jìn)料泵,進(jìn)料快且較為穩(wěn)定,而且采用臥式離心泵可以通過自動閥門的切換,一組臥式離心進(jìn)料泵可為4臺板框壓濾機(jī)進(jìn)料,進(jìn)料時(shí)間可以控制在0.7h之內(nèi)。

3.1 工藝流程圖及說明

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改造工藝流程說明:CSTR厭氧反應(yīng)器出水的SS高達(dá)20~30g/L,出水后進(jìn)入水量緩存池A,調(diào)節(jié)水量,采用離心泵作為進(jìn)料泵,將污水提升加壓進(jìn)入板框壓濾機(jī)進(jìn)行過濾脫水,濾液進(jìn)入水量緩沖池B,濾液的含水率在3g/L以下。污水中的懸浮物經(jīng)板框的濾布截留脫水壓榨,最終形成泥餅(含水率在60%~65%左右)。

3.2 設(shè)計(jì)計(jì)算及可行性分析

(1)設(shè)計(jì)進(jìn)水懸浮物為20g/L,板框過濾脫水后,濾液的懸浮物為3g/L,每天處理的絕干泥量為68t/d,懸浮物的去除率為85%;

(2)原設(shè)計(jì)有9臺板框脫水機(jī)用于厭氧污泥脫水,過濾面積450m2,過濾濾布的目數(shù)為200(孔徑為75微米),且會在濾布上形成一個(gè)污泥層,過濾效果更佳。按每100m2過濾面積處理0.4t絕干污泥計(jì)算,每臺板框壓濾機(jī)工作周期按3.0h設(shè)置(因處理的是厭氧污泥,含纖維素、木質(zhì)素等物質(zhì)較多,脫水效果較好),板框壓濾機(jī)進(jìn)料的時(shí)間控制在0.7h以內(nèi),板框脫水機(jī)每天工作5個(gè)周期,處理能力=450/100x0.4x5x9=81t絕干污泥;因此,將原有的9臺過濾面積為450m2的板框脫水機(jī),改造后作為CSTR厭氧反應(yīng)器出水懸浮物的去除工藝,能完成過濾分離CSTR反應(yīng)器出水懸浮物的任務(wù),同時(shí)兼具污泥脫水的功能。

4、工藝改造優(yōu)勢及經(jīng)濟(jì)性

(1)原工藝是采用“斜篩過濾+混凝氣浮+平流沉淀”組合工藝,計(jì)劃將CSTR厭氧反應(yīng)器出水的懸浮物從20~30g/L降至5g/L以下,物理分離后的懸浮物最終進(jìn)入污泥處理系統(tǒng),需處理的絕干污泥量為60t/d。采用“板框過濾”工藝,直接處理CSTR厭氧反應(yīng)器出水的懸浮物,懸浮物從20~30g/L降至3g/L以下,需處理的絕干泥量為68t/d,同樣需要9臺過濾面積450m2的板框脫水機(jī)。工藝改造后,將污泥處理工藝直接作為CSTR反應(yīng)器出水去除懸浮物的工藝,省去“斜篩過濾+混凝氣浮+平流沉淀”組合工藝,節(jié)省了運(yùn)行費(fèi)用。

(2)板框壓濾機(jī)進(jìn)泥含固率要求達(dá)到2%~3%,本項(xiàng)目CSTR厭氧反應(yīng)器出水的懸浮物濃度符合板框壓濾機(jī)的進(jìn)泥含固率的要求,不需設(shè)置污泥濃縮工藝,可以直接進(jìn)料至板框壓濾機(jī)進(jìn)行脫水。

(3)CSTR厭氧反應(yīng)器的停留時(shí)間高達(dá)16d,廢醪液中大部分易生化的懸浮物及有機(jī)物已經(jīng)在厭氧反應(yīng)器中去除,并轉(zhuǎn)化為熱量及沼氣。CSTR厭氧反應(yīng)器出水的懸浮物多為生化性較差的木質(zhì)素、纖維素等。經(jīng)板框過濾出水的懸浮物能穩(wěn)定降低至3g/L以下,減少了懸浮物對后續(xù)厭氧和好氧系統(tǒng)的沖擊,進(jìn)入芬頓系統(tǒng)的CODcr及懸浮物含量均有較大的降低,大大減少了項(xiàng)目的運(yùn)行費(fèi)用,最終出水能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

5、優(yōu)化后的水質(zhì)

本項(xiàng)目經(jīng)工藝改造后,我們對各污水處理工藝段的出水CODcr及懸浮物做了橫向?qū)Ρ。結(jié)果如下:

4.jpg

經(jīng)工藝改造后,將“板框過濾”作為CSTR厭氧出水后過濾分離懸浮物的工藝,板框?yàn)V液的懸浮物能穩(wěn)定在3g/L以下,懸浮物去除率在80%~88%左右。通過對比工藝改造前后各污水處理單元CODcrSS的出水水質(zhì)發(fā)現(xiàn),工藝改造后,二級厭氧系統(tǒng)和A/O生化池系統(tǒng)的CODcrSS的去除率均提升10%~20%左右,出水水質(zhì)均能達(dá)到預(yù)期的效果,同時(shí),因進(jìn)入芬頓流化床的CODcrSS降低,因芬頓加藥量減少,整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行費(fèi)也能進(jìn)一步降低。

6、結(jié)論

(1)CSTR厭氧反應(yīng)器的出水需分離污水中大量的懸浮物,用“板框過濾”工藝代替“斜篩過濾+混凝氣浮+平流沉淀”組合工藝,懸浮物的去除率可高達(dá)85%~88%,并穩(wěn)定在3g/L以下;

(2)工藝調(diào)整后,“板框過濾”工藝同時(shí)兼具污泥脫水和CSTR厭氧反應(yīng)器出水懸浮物去除的功能,不需額外再設(shè)置CSTR厭氧反應(yīng)器出水的懸浮物去除工藝,節(jié)省工程投資費(fèi)用;

(3)CSTR厭氧反應(yīng)器出水的懸浮物因采用“板框過濾”工藝得到有效的分離去除,二級UASB厭氧反應(yīng)器的產(chǎn)氣率得到提高,A/O好氧池污泥SVI指數(shù)也回到100~150以下,最終進(jìn)入芬頓流化床的進(jìn)水CODcr從改造前的0.56g/L降低至0.24g/L,SS從改造前的0.9g/L降低至0.15g/L。因CODcrSS指標(biāo)降低,芬頓系統(tǒng)的加藥量得到大大降低,節(jié)省了運(yùn)行費(fèi)用。(來源:中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司)

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