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無機(jī)硅膠生產(chǎn)廢水處理技術(shù)

發(fā)布時(shí)間:2024-11-29 13:44:03  中國(guó)污水處理工程網(wǎng)

公布日:2023.11.14

申請(qǐng)日:2023.08.30

分類號(hào):C02F9/00(2023.01)I;C01D5/00(2006.01)I;C02F1/66(2023.01)N;C02F1/52(2023.01)N;C02F1/56(2023.01)N;C02F1/44(2023.01)N

摘要

本發(fā)明公開了一種無機(jī)硅膠生產(chǎn)廢水的處理工藝,包括以下步驟:步驟一:水質(zhì)酸堿度調(diào)節(jié),向硅膠廢水中投加石灰,將pH調(diào)至7-9范圍內(nèi);步驟二:凝絮除硅,將步驟一得到的廢水導(dǎo)入凝絮沉淀池中,然后依次投加凝絮劑1和凝絮劑2,混勻后,再向廢水中投加氯化鐵,最后投加聚丙烯酰胺,經(jīng)渣水分離得到較清澈的上清液;本發(fā)明通過該方法處理后得到的膜透過液可以回用于生產(chǎn)中,替代部分淡水,在避免污染的同時(shí)節(jié)約大量淡水資源,具有顯著的環(huán)境效益和社會(huì)效益;該透過液為濃縮液,濃縮液可以生產(chǎn)高品質(zhì)硫酸鈉,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益;本發(fā)明為硅膠行業(yè)的節(jié)能減排提供了思路,是一條行之有效的途徑,具有顯著的環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益以及社會(huì)效益。


權(quán)利要求書

1.一種無機(jī)硅膠生產(chǎn)廢水的處理工藝,其特征在于,包括以下步驟:步驟一:水質(zhì)酸堿度調(diào)節(jié),向硅膠廢水中投加石灰,將pH調(diào)至7-9范圍內(nèi);步驟二:凝絮除硅,將步驟一得到的廢水導(dǎo)入凝絮沉淀池中,然后依次投加凝絮劑1和凝絮劑2,混勻后,再向廢水中投加氯化鐵,最后投加聚丙烯酰胺,經(jīng)渣水分離得到較清澈的上清液;步驟三:膜過濾,凝絮沉淀池的出水再進(jìn)行陶瓷膜,納濾膜過濾處理,得到膜透過液。步驟四:資源回用,將步驟三得到的膜透過液經(jīng)蒸發(fā)干燥得到硫酸鈉固體。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種無機(jī)硅膠生產(chǎn)廢水的處理工藝,其特征在于,所述步驟二中,凝絮除硅過程,凝絮沉淀池中的廢水在沉淀池中停留時(shí)間大于60min。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種無機(jī)硅膠生產(chǎn)廢水的處理工藝,其特征在于,所述步驟三中,陶瓷膜,納濾膜孔徑為0.2-20μm。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種無機(jī)硅膠生產(chǎn)廢水的處理工藝,其特征在于,所述步驟一和步驟二中,凝絮劑1、凝絮劑2、氯化鐵、聚丙烯酰胺的投加量以每升廢水計(jì),投加量為10-100mg/L

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種無機(jī)硅膠生產(chǎn)廢水的處理工藝,其特征在于,所述步驟二中,凝絮劑1為氯化鈣,凝絮劑2為氯化鎂。

6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種無機(jī)硅膠生產(chǎn)廢水的處理工藝,其特征在于,所述步驟三中,膜通過清洗步驟可重復(fù)使用,膜清洗步驟為:室溫下用清水沖洗10min后,先用3wt%的NaOH溶液堿洗20min,再用清水沖洗20min,然后用2wt%的HCl溶液酸洗20min,最后用清水沖洗20min即可。

7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的一種無機(jī)硅膠生產(chǎn)廢水的處理工藝,其特征在于,所述沖洗操作壓力為0.15-3MPa,操作溫度為20-40℃。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明的目的在于提供一種無機(jī)硅膠生產(chǎn)廢水的處理工藝,以解決上述背景技術(shù)中提出的問題。

為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術(shù)方案:

一種無機(jī)硅膠生產(chǎn)廢水的處理工藝,包括以下步驟:

步驟一:水質(zhì)酸堿度調(diào)節(jié),向硅膠廢水中投加石灰,將pH調(diào)至7-9范圍內(nèi);

步驟二:凝絮除硅,將步驟一得到的廢水導(dǎo)入凝絮沉淀池中,然后依次投加凝絮劑1和凝絮劑2,混勻后,再向廢水中投加氯化鐵,最后投加聚丙烯酰胺,經(jīng)渣水分離得到較清澈的上清液;

步驟三:膜過濾,凝絮沉淀池的出水再進(jìn)行陶瓷膜,納濾膜過濾處理,得到膜透過液。

步驟四:資源回用,將步驟三得到的膜透過液經(jīng)蒸發(fā)干燥得到硫酸鈉固體。

優(yōu)選的,所述步驟二中,凝絮除硅過程,凝絮沉淀池中的廢水在沉淀池中停留時(shí)間大于60min。

優(yōu)選的,所述步驟三中,陶瓷膜,納濾膜孔徑為0.2-20μm。

優(yōu)選的,所述步驟一和步驟二中,凝絮劑1、凝絮劑2、氯化鐵、聚丙烯酰胺的投加量以每升廢水計(jì),投加量為10-100mg/L。

優(yōu)選的,所述步驟二中,凝絮劑1為氯化鈣,凝絮劑2為氯化鎂。

優(yōu)選的,所述步驟三中,膜通過清洗步驟可重復(fù)使用,膜清洗步驟為:室溫下用清水沖洗10min后,先用3wt%的NaOH溶液堿洗20min,再用清水沖洗20min,然后用2wt%的HCl溶液酸洗20min,最后用清水沖洗20min即可。

優(yōu)選的,所述沖洗操作壓力為0.15-3MPa,操作溫度為20-40℃。

與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具有如下的有益效果:

本發(fā)明通過該方法處理后得到的納濾膜透過液可以回用于生產(chǎn)中,替代部分淡水,在避免污染的同時(shí)節(jié)約大量淡水資源,具有顯著的環(huán)境效益和社會(huì)效益;該透過液為濃縮液,濃縮液可以生產(chǎn)高品質(zhì)硫酸鈉,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益;本發(fā)明為硅膠行業(yè)的節(jié)能減排提供了思路,是一條行之有效的途徑,具有顯著的環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益以及社會(huì)效益。

(發(fā)明人:趙志波;于秀暖)

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