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高效微生物在高氨氮污水處理中的應用

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2012-2-12 9:25:21

污水處理技術 | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

制革污水是水環(huán)境污染的重要污染源之一,也是號稱“三大廢水”(造紙廢水、印染廢水、制革廢水)之一。治理問題較多,難度較大, 這與我國目前制革廠規(guī)模小,散布廣,管理不嚴,不重視科學技術等諸多因素有關。國內(nèi)現(xiàn)有500多家工業(yè)規(guī)模的制革廠,15000多家小型制革廠,還有許多小作坊無法統(tǒng)計。年加工能力為牛皮1000多萬張,豬皮7500萬張和羊皮1000萬張。國內(nèi)制革廠現(xiàn)有近150多家建有環(huán)保設施,但 達到國家排放標準且正常運行的為數(shù)不多,大都是因為處理工藝不合理、運行費用太高(處理水越多,企業(yè)背的包袱越大)、運行管理麻煩,而不能正常運行,大多 數(shù)制革廠廢水未經(jīng)處理或只經(jīng)過簡單沉淀后直接排入河流或湖泊,有的甚至滲坑排放目前國內(nèi)的大多數(shù)皮革污水處理中氨氮都不能達標,對環(huán)境造成嚴重污染,對生 態(tài)帶來破壞。為保護寶貴的水資源、需對污水處理設施進行氨氮有效處理 。

污水中的氨氮處理主要有:物化法,生化聯(lián)合法,新型生物脫氮法。由于皮革廠中合污水中的氨氮大部分都在150mg/L-600mg/L,通過對文獻的了解和現(xiàn)場的調(diào)試用物化法或生化聯(lián)合法相對成本都比較高,而用高效微生物的運行相對他們要低的多。

1、高效微生物與制革工業(yè)廢水的特點

1.1高效微生物的特點

⑴可降解一系列對于天然細菌有毒性的難降解化合物。

⑵在好氧及缺氧條件下均可生長。

⑶可有效解決處理過程中的COD反彈。

⑷含有高效硝化菌可以有效降解NH3-N。

⑸較寬的溫度適應范圍(5-55℃)?商岣呶鬯畧龆旧锘钚,保證處理效果,故可在高寒地區(qū)使用。

⑺通過降解一些具有惡臭的有機物及含S化合物從而可以控制處理過程中的氣味。

⑻無毒無腐蝕性,直接使用時運輸及儲存均安全。

1.2制革工業(yè)廢水的特點

制革工業(yè)排放的廢水特點是有機污染濃度高,懸浮物質(zhì)多,水量大,廢水成份復雜,其中含有有毒物質(zhì)硫與鉻。按照生產(chǎn)工藝過程制革工業(yè)廢水由以下幾部分組成:高濃度氯化物的原皮洗滌水和酸浸水、含石灰與硫化鈉的強堿性脫毛浸灰廢水、含三價鉻的蘭色鉻鞣廢水、含丹寧和沒食子酸的茶褐色植鞣廢水、含油脂及其皂化物的脫脂廢水、加脂染色廢水及各工段沖洗廢水。其中,以脫脂廢水,脫毛浸灰廢水、鉻鞣廢水污染最為嚴重。

制革廠的各路廢水集中后,稱為制革綜合廢水。綜合廢水主要為高濃度的有機廢水,水質(zhì)一般為pH=8~10,SS=2000~3000mg/L,BOD5 =500~2000mg/L,   Cr6+ =2~10mg/L,S2- =100~200mg/L,C1-=500~1000mg/L,NH3-N =150~600mg/L!

2工程概況

2.1皮革廠廢水處理工藝流程

2.2各廠廢水運行的實際情況

2.2.1梨園皮革廠

⑴主要構(gòu)筑物生化池有效容積為1400立方,池內(nèi)安裝I-BAF生物載體900立方,調(diào)試其間總共投加高效微生物干粉240千克。

⑵實際運行情見表1

表1   生化池進、出水質(zhì)、堿、水量

從表1可以看出該生化池對COD的平均處理率在93%對氨氮的處理率在95%,平均每降解1g氨氮需要消耗小于3.1g的堿。

2.2.2洞橋污水站

⑴主要構(gòu)筑物生化池有效容積為3600立方,池內(nèi)投加本公司I-BAF高效載體填料1600立方,調(diào)試其間總共投加高效微生物干粉500千克。

⑵運行情見表2

表2 生化池進、出水質(zhì)、堿、水量

從表2可以看出該生化池對COD的平均處理率在94%對氨氮的處理率在97%,平均每硝化1g氨氮需要消耗3.4g左右的堿。

2.2.3高橋皮革廠污水站

⑴主要構(gòu)筑物生化池有效容積為1100立方,池內(nèi)安裝I-BAF生物載體710立方,調(diào)試其間總共投加高效微生物干粉300千克,由于第一批微生物有問題所以比正常多投放了100千克。

⑵運行情見表3

表 3 生化池進、出水質(zhì)、堿、水量

從表3可以看出該生化池對COD的平均處理率在96%對氮的處理率在92%,平均每硝化1g氨氮需要消耗小于3g的堿。

3.比較采用高效微生物于普通污泥的優(yōu)點

3.1優(yōu)點

⑴在同一系統(tǒng)內(nèi)同時存在硝化及反硝化菌,從而克服了傳統(tǒng)工藝存在的諸多問題,如反硝化碳源問題、反硝化段的停留時間控制問題等。

⑵池體小,主要是其氨氮去除負荷高,和其他污泥相比較高效微生物處理效率要高,所以在處理同樣濃度時所需要生化池子就要小的多。

⑶不用回流,因為用的都是相對固定行生物處理,同時存在硝化反硝化,所以不需要其他污泥法一樣大比例回流,從而減少大量電費。

⑷接種方便,在剛開始調(diào)試時投放微生物量小又是干粉,投加起來就比那些要去污水廠拉上好幾車往里加要方便的多。

⑸污量少,在用高效微生物時產(chǎn)生的剩余污泥量很少。

⑹管理方便,用的都是相對固定行生物處理,不存在污泥膨脹,不需要污泥回流等所以管理起來要方便。

3.2運行管理

⑴ 氧化池pH值應維持在8.0~9.0之間,若進水pH值急劇變化,在pH<8或pH>10時,這時應投加化學藥劑予以中和,使其保持在正常范圍。具體參見http://lj-lighting.cn更多相關技術文檔。

⑵溶解氧應確保生物接觸氧化池內(nèi)廢水中有足夠的溶解氧,一般以4~6mg/L為宜。

⑶在生化池內(nèi)出現(xiàn)少量的泡沫,屬正,F(xiàn)象;若液面有大量泡沫產(chǎn)生且數(shù)量不斷增加,覆蓋生化池,說明曝氣量過大或有大量合成洗滌劑與其它物質(zhì)進入,應減少曝氣量,也可以打開在生化池周邊安裝的噴淋去除泡沫。

⑷由于毛皮的生產(chǎn)要投加大量生石灰,所以要是欲處理不做好,好氧生化池內(nèi)束狀填料就會發(fā)生結(jié)鈣、成團、斷裂等現(xiàn)象。

⑸好氧生化池應預留少量活動載體,作為調(diào)試時觀察用。

⑹了解掌握車間生產(chǎn)及排放廢水變化情況,及時采取措施,避免好氧池負荷突變,影響生物膜生長。

⑺如果出現(xiàn)設備或供電故障使羅次鼓風機不能正常工作,導致好氧生化池不能曝氣的情況,應及時請有關人員排除故障,每次停止曝氣時間不能超過24小時,以免生物膜脫落。

⑻每周至少一到兩次抽取各處理工藝單元水樣進行檢測,掌握各處理單元處理效率和水質(zhì)變化等運行情況,并做好相關記錄。

4結(jié)語

通過對幾家皮革污水脫氮工程的改造現(xiàn)場調(diào)試,從運行的實際過程可以看出采用高效微生物處理皮革污水脫氮,要比普通污泥處理成本低多,日常運行管理也比普通污泥法方便。(谷騰水網(wǎng))