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磁分離處理高含量聚合物油田污水的方法

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2011-8-24 9:15:29

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

一、引言

孤島油田進(jìn)入特高含水期開發(fā)階段以來,隨著注聚、稠油、熱采等三次采油工藝和各種增產(chǎn)措施的應(yīng)用,采出液原油物性發(fā)生了較大變化,表現(xiàn)為原油密度增加、粘度增大、采出液聚合物含量增加、乳化狀態(tài)復(fù)雜,原油脫水和污水處理難度越來越大,處理后的污水水質(zhì)普遍較差。

截止目前,孤島采油廠注聚區(qū)和稠油區(qū)的產(chǎn)液量和產(chǎn)油量占全廠的83%,其中注聚區(qū)污水為100×103·d-1,占總水量的75%,各聯(lián)合站外輸污水油含量猛增,質(zhì)量濃度最高達(dá)2 800 mg·L-1。以上,加大了回注和外排污水的處理難度。磁絮凝法廣泛應(yīng)用于工業(yè)水處理、油田污水處理,通過配合氣浮工藝可有效處理油田高含量聚合物污水,污水指標(biāo)可達(dá)到回注標(biāo)準(zhǔn)。

二、問題分析及方案

勝利油田孤島采油廠孤三聯(lián)合站日處理含聚合物采油污水18×103m3,在采出液中發(fā)現(xiàn)含聚合物前,使用常規(guī)藥劑即可完成原油破乳和污水處理工作。隨著油田的不斷開發(fā),孤三聯(lián)合站采出液性質(zhì)更為復(fù)雜,乳化狀態(tài)更加穩(wěn)定,給原油破乳和污水處理帶來很大困難,2007年外輸污水中油的質(zhì)量濃度達(dá)到1 500 mg·L-1 左右。對孤三聯(lián)合站污水中聚合物含量檢測發(fā)現(xiàn),采出液中聚合物質(zhì)量濃度平均為88mg·L-1,原油密度為0.9624g·cm-3,詳見表1。

1 目前和要求的污水達(dá)標(biāo)水質(zhì)

針對孤三聯(lián)合站污水含油高、常規(guī)處理方式難以處理的問題,提出了高效溶氣氣浮+磁分離的方案”。

磁分離(COMag)技術(shù)是利用外加磁場增強(qiáng)絮凝,以達(dá)到高效沉降和過濾的目的,是一種高效的分離微粒和超微粒的技術(shù)。原理是通過外加磁場使本身具有磁性的物質(zhì)可以直接進(jìn)行磁分離,本身無磁性的物質(zhì)可以通過投加磁粉磁化后進(jìn)行分離。

單獨(dú)使用磁粉處理含油污水,雖然操作簡單、費(fèi)用較低,但出水含油量難以達(dá)標(biāo)。因此為了提高處理效果,試驗(yàn)在加入磁粉的同時加入絮凝劑與助凝劑,使絮凝作用得到強(qiáng)化,再通過磁分離器將磁絮凝體分離除去,可得到較好的處理效果。該工藝以前在工程實(shí)際中應(yīng)用極少,原因是磁粉的回收技術(shù)一直沒有很好的解決,造成在實(shí)際工程中運(yùn)行成本高,污泥處理困難,而現(xiàn)在這一點(diǎn)技術(shù)難題己經(jīng)被攻破,得到了很好的解決,磁粉的回收率達(dá)到99%以上。

三、小試

3.1 絮凝劑用量的確定

無機(jī)和有機(jī)絮凝劑復(fù)配使用比單一的無機(jī)絮凝劑如聚合氯化鋁(PAC)、聚合硫酸鐵或有機(jī)陽離子聚合物等絮凝劑效果更為明顯,同時絮凝劑和磁粉具有協(xié)同作用,通過小試確定復(fù)合絮凝劑和磁粉的最佳用量。

PAC為絮凝劑A,其用量對除油、除懸浮物的影響見圖1。

由圖l可知,絮凝劑A的最佳用量為50mg·L-1。

評價優(yōu)選陽離子聚丙烯酰胺(PAM)類絮凝劑B,在A劑加藥量50 mg·L-1的基礎(chǔ)上,試驗(yàn)了B劑對除油、除懸浮物的影響,結(jié)果如圖2所示。

由圖2可知,絮凝劑B的最佳用量為2 mg·L-1。

3.2 磁粉用量的確定

磁粉中Fe3O4 的質(zhì)量分?jǐn)?shù)>98%,粒徑主要集中在2~12μm。對磁粉進(jìn)行透射電鏡分析表明,磁粉并非理論計算中所采用的球形顆粒,而是多棱角的楔形,因此可認(rèn)為磁粉產(chǎn)生高梯度效應(yīng)的粒度比計算值要大。

試驗(yàn)考察了絮凝劑AB的配合使用,AB用量分別為50 mg·L-12 mg·L-1的條件下,磁粉不同加入量對去除金屬離子、油、COD及沉降速度的影響,結(jié)果如圖3和圖4所示。

 

 

 

從圖3和圖4中可以看出,當(dāng)3.0 mg·L-1時,各種金屬離子的去除率都已較高,污水中油的質(zhì)量濃度可以降到30 mg·L-1以下。結(jié)合實(shí)際考慮,現(xiàn)場磁性加載物用量為3.0 mg·L-1。

從圖5中可以看出,隨磁粉用量增加達(dá)到相同污泥體積沉降所需的時間最短, 當(dāng)磁性加載物用量在3.5 mg·L-1時已具有較好的效率。

3.3試驗(yàn)結(jié)果

用磁分離技術(shù)對孤三聯(lián)合站污水進(jìn)行綜合處理試驗(yàn),具有較好的效果,處理后油、懸浮物含量和濁度已經(jīng)很低,見表2。

2 小試綜合結(jié)果

四、現(xiàn)場試驗(yàn)

4.1 流程

孤三聯(lián)合站脫水工藝采用三段沉降、電化學(xué)脫水工藝,污水處理為二級重力沉降除油工藝。試驗(yàn)前日使用XPI5085B破乳劑500 kg,污水站來水油的質(zhì)量濃度在3 000 mg·L-1以上,外輸污水油的質(zhì)量濃度1 500 mg·L-1左右。

來水首先經(jīng)高效溶氣氣浮除油,去除率90%左右。氣浮出水流入反應(yīng)劑混合罐,在罐中添加絮凝劑和磁粉,水力停留時間(HRT)約為2 min,混合物流入錐形底的澄清罐中,通過外加磁場,在磁感應(yīng)強(qiáng)度0.05T條件下,磁性絮狀物夾帶著所有固體顆粒包括殘油迅速沉淀,進(jìn)入系統(tǒng)的污泥層,總HRT約為8 min。絮凝出的污泥進(jìn)入磁鼓對磁粉進(jìn)行分離過濾后回收,污泥排入污泥池處理,回收的磁粉回反應(yīng)混合罐循環(huán)使用,磁粉不需要連續(xù)投加,只需根據(jù)磁粉損失量定期投加。

4.2 結(jié)果

在完善小試結(jié)果的基礎(chǔ)上進(jìn)行試驗(yàn),處理能力160 m3·d-1,連續(xù)運(yùn)行40 d,絮凝劑A(PAC)投加量50 mg·L-1,絮凝劑B(PAM )投加量2 mg·L-1,反應(yīng)罐中磁粉投加量(初期)3.5 mg·L-1。試驗(yàn)結(jié)果見表3。

3 現(xiàn)場試驗(yàn)處理后水質(zhì)

裝置運(yùn)行穩(wěn)定,達(dá)到了很好的效果,經(jīng)處理的污水能達(dá)到回注水的標(biāo)準(zhǔn)。若經(jīng)簡單的曝氣處理,則可達(dá)到外排標(biāo)準(zhǔn)。

五、結(jié)論

采用高效溶氣氣浮+磁分離工藝進(jìn)行了孤三聯(lián)污水站的高含量聚合物油田污水處理的小試和現(xiàn)場試驗(yàn),結(jié)果表明,處理后的水質(zhì)能夠達(dá)到油田回注標(biāo)準(zhǔn),油和懸浮物的質(zhì)量濃度均在5 mg·L以下;處理速度快,處理過程總HRT8 min左右;污水處理成本較低,設(shè)備使用壽命長,除了正常的維護(hù)外,不用更換部件而造成的二次投資,正常情況下運(yùn)行成本在0.15~0.5·t-1左右,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。由于外排水對去除CoDBOD要求低于120mg·L-1,因此若要使處理后的水質(zhì)達(dá)到外排標(biāo)準(zhǔn),還需在污水處理系統(tǒng)中增加生物處理系統(tǒng)。(來源:藍(lán)白蘭網(wǎng))