膜生物反應(yīng)器工藝處理發(fā)酵類制藥廢水中試研究
中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2011-1-5 14:09:18
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
摘要: 采用MBR工藝處理發(fā)酵類制藥廢水,通過逐步改變水力停留時(shí)間(HRT),對(duì)反應(yīng) 器進(jìn)水和出水的COD、氨氮及MLSS、DO和膜壓等進(jìn)行了連續(xù)監(jiān)測(cè),考察了處理效果。結(jié)果表明, 當(dāng)進(jìn)水COD為400~1 100 mg/L、氨氮為50~ll0 mg/L時(shí),在MLSS為18 000~19 000 mg/L、HRT 從20 h逐步縮短到8 h的條件下,反應(yīng)器對(duì)COD、氨氮仍有較好的去除效果,運(yùn)行期間的去除率均 值分別為73% 、93% ;此外,濾膜工作和清洗周期正常,無損膜、堵膜現(xiàn)象。
關(guān)鍵詞: 制藥廢水; MBR; 污泥濃度
制藥廢水的水質(zhì)和水量變化大、成分復(fù)雜、有機(jī) 污染嚴(yán)重、可生化性差,是一種難降解有機(jī)廢水 。 采用傳統(tǒng)處理工藝,不僅藥量大、能耗高、運(yùn)行費(fèi)用 高 且出水難以保證長(zhǎng)期、穩(wěn)定的達(dá)標(biāo)排放。膜生 物反應(yīng)器(MBR)具有處理效率較高、工藝流程短、 設(shè)備緊湊、占地面積較小、出水水質(zhì)好等優(yōu)點(diǎn)L 3 。 針對(duì)發(fā)酵類制藥廢水的特點(diǎn),筆者從節(jié)能高效出發(fā), 對(duì)MBR工藝處理發(fā)酵類制藥廢水進(jìn)行了中試研究。
1 試驗(yàn)裝置與方法
1.1中試裝置
中試裝置見圖1。
廢水由高位水箱經(jīng)平衡水箱進(jìn)人MBR,高位水 箱容積為0.64 ITI 。在反應(yīng)器中污染物經(jīng)微生物降 解后,由抽吸泵將膜濾水抽出。MBR容積為0.4 ITI ,膜組件采用中空纖維濾膜,膜孔徑為0.1~0.4 Ixm,膜通量為0.328 m /(m ·d),運(yùn)行方式為抽吸 12 rain、反沖3 rain。
1.2廢水水質(zhì)
廢水取自某制藥廠廢水站,該廠主要生產(chǎn)潔霉 素、蟲草菌粉、中成藥等,廢水主要污染物為生物發(fā) 酵剩余的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)、生物代謝產(chǎn)物及少量丁醇等,其 COD為400~1 100 mg/L、BOD5為50~300 mg/L、 pH值為7.5~8.0、氨氮為50~1 10 mg/L。
1.3分析項(xiàng)目與方法
COD:重鉻酸鉀法;氨氮:納氏試劑光度法。
2 結(jié)果與討論
試驗(yàn)從3月7日一5月9日,逐步改變反應(yīng)器的水力停留時(shí)間(HRT),對(duì)反應(yīng)器進(jìn)、出水 的COD、氨氮及MLSS、溶解氧、膜壓等進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè),考察處理效果。
2.1污泥濃度隨運(yùn)行時(shí)間的變化
試驗(yàn)開始后的20多天,反應(yīng)器污泥濃度為 9 000~10 000 mg/L;隨著運(yùn)行時(shí)問的延長(zhǎng),約10 d 左右,污泥濃度逐步升至18 000 mg/L;繼續(xù)運(yùn)行20 多天,污泥濃度基本維持在18 000~19 000 mg/L; 在之后的運(yùn)行中,污泥濃度未持續(xù)增長(zhǎng),微生物增殖 和自身消化達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡。(見圖2)
2.2溶解氧濃度隨運(yùn)行時(shí)間的變化在試驗(yàn)開始后的2 0 d左右, 溶解氧濃度為4 m g / L左右; 隨后 1 0 d左右, 溶解氧濃度降到3~ 3.5m g / L ; 繼續(xù)運(yùn)行 2 0多天 , 溶解 氧濃度逐漸降到0.5 m g / L左右; 之后, 溶解氧濃度降到0.2 m g / L左右, 反應(yīng)器已處于缺氧狀態(tài),見圖 3 。
2.3H R T的改變
為實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、提高處理效率,中試將 MB R 的HR T從 2 0 h逐步減至8 h ,考察隨污泥濃度的升高、溶解氧濃度的降低, M B R對(duì)發(fā)酵類制藥廢水的處理效果。試驗(yàn)中, 3月 7日_2 4日, HR T為 2 0 h ;3月 2 5 E t 一4月 4日, H R T為 l 8 h ; 4月 5日一9H, H R T為 1 4 h ; 4月 1 0日 一 2 6日, H R T為 1 0 h ; 4 月2 7日一5月 9日, H R T為 8 h 。
2.4對(duì)C O D的去除效果:MB R對(duì) C O D的去除效果見圖 4 。
由圖4可知, 進(jìn)水 C O D為4 0 0~ 1 1 0 0 m s /L , 出水 C O D為 1 2 0~ 3 0 0 m g /L 。在試驗(yàn)的最后 2 0多天, 進(jìn)水 C O D濃度較前期低, 為4 0 0~ 7 0 0 m g /L ,出水C O D濃度也較前期低,為 1 2 0~ 2 2 0 mg /L?芍,隨污泥濃度的升高、溶解氧濃度的不斷降低、H R T的逐漸縮短,MB R對(duì) C O D的去除率并沒有降低,平均去除率保持在 7 3 %,這說明高污泥濃度、低溶解氧狀態(tài)下的MB R工藝對(duì) C O D的去除效果仍較好。
2.5對(duì)氨氮的去除效果
MB R對(duì)氨氮的去除效果見圖5 ?芍, 除個(gè)別測(cè)點(diǎn)外,進(jìn)水氨氮濃度基本上在 5 0~1 1 0 m g /L之間波動(dòng), 出水氨氮濃度大致為 2~1 5 mg /L , 經(jīng)計(jì)算,整個(gè)監(jiān)測(cè)過程中出水氨氮均值為4.9 7 mg/ L , 去除率均值為9 3 %。試驗(yàn)后期,溶解氧濃度降至0 .5 m g /L 以下, 水力停留時(shí)間逐漸減至8 h ,對(duì)氨氮的去除率仍在9 5 %以上,這說明高污泥濃度、低溶解氧狀態(tài)下的MB R工藝對(duì)氨氮的去除效果很好 。
2.6膜壓的變化
MB R運(yùn)行期問的膜壓變化如圖 6所示 。
從圖 6可 以看出 , 在 3月 7日一4月 1日試驗(yàn)開始的前2 6 d , 膜壓均在0 . 0 2 8 MP a以下, 隨后膜壓有所上升, 延續(xù)一段時(shí)問后, 膜壓上下波動(dòng), 但沒有超過 0 . 0 4 M P a , 濾膜運(yùn)行正常。這表明, 采用 M B R 工藝處理發(fā)酵類制藥廢水, 高污泥濃度對(duì)濾膜正常工作沒有影響。在實(shí)際運(yùn)行中, 當(dāng)膜壓 > 0 . 0 4 5 M P a 后進(jìn)行清洗, 清洗周期一般為3~ 4個(gè)月。
3 與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工藝處理效果的對(duì)比
3.1出水水質(zhì)
該制藥廢水現(xiàn)場(chǎng)主體工藝為兼 好氧, 廢水量為2 0 0 0 m/ , 生化部分的 H R T為4 0 h , 最終出水C OD為 3 0 0~ 4 O O mg /L, 而中試出水 C O D<3 1 3 0 m g /L, 對(duì) C O D的去除率高于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工藝。
3.2技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比見表 1 ?芍 MB R工藝的占地面積、H R T、運(yùn)行費(fèi)等均小于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工藝, 技 術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工藝。
表 1 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比
4 結(jié)論
① 當(dāng)污泥濃度為 1 8 0 0 0~】 9 0 0 0 m g /L、HRT 為 8 h時(shí),MB R工藝對(duì)發(fā)酵類制藥廢水的處理效果仍較好,對(duì) C O D和氨氮 的平均去除率分別為 7 3 %、9 3 %,與 H R T為 2 0 h時(shí)的相當(dāng)。
② 在中試條件下,M B R工藝的污泥濃度基本維持在 180 0 0~ 1 90 0 0 m g /L,后續(xù)運(yùn)行未見明顯增長(zhǎng),這表明微生物增殖和 自身消化達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡。
③ 采用 MB R工藝處理發(fā)酵類制藥廢水,在高污泥濃度下,無損膜、堵膜現(xiàn)象,濾膜工作正常、清洗周期正常。
④ 采用 MB R工藝處理發(fā)酵類制藥廢水的效果優(yōu)于現(xiàn)場(chǎng)的兼氧/好氧工藝, 值得推廣應(yīng)用。
參考文獻(xiàn) :
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