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高懸浮物酸性煤礦污水處理與工程應(yīng)用

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2009-8-10 9:44:12

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

  礦井污水自井下水倉抽出或經(jīng)排水平洞排出地面,取樣分析表明,污水pH值多在3.0~5.0之間,少數(shù)礦井因煤層含硫量高、井下存在火區(qū)或采空區(qū)積水等原因,pH值高達2~2.5,屬強酸性污水。同時,由于大多數(shù)煤礦采用爆破采煤技術(shù),生產(chǎn)過程中將產(chǎn)生大量微小煤塵,這些煤粉塵進入污水形成濁度極高的高懸浮物污水。SS(懸浮物)從300~1500mg/L不等,有的甚至高達3000mg/L以上。

  上述情況表明,對于煤礦污水的處理,重點在于以下幾個方面:1)降低懸浮物含量;2)中和污水酸度,去除SO42-;3)去除污水中鐵、錳。在實際處理中,對于高懸浮物的強酸性廢水,處理工藝顯得較為欠缺。常規(guī)的“重力沉淀+石灰(或石灰石)”中和的方法常常難以達標(biāo)排放,處理后的污水仍將對周圍環(huán)境產(chǎn)生較大污染。因此,對礦井高懸浮物酸性污水處理工藝的實驗研究具有重要的應(yīng)用價值和現(xiàn)實意義。

  1、實驗方法及工藝

  1.1實驗方法

  為保障實驗結(jié)果對實際應(yīng)用的指導(dǎo)性,實驗選擇在煤礦現(xiàn)場進行,直接使用礦井排出的高懸浮物酸性污水進行實驗。實驗?zāi)康脑谟谘芯扛鞴に嚟h(huán)節(jié)對污水SS、pH值調(diào)整的效果,以制定實際的應(yīng)用處理方案。實驗在貴州省兩煤礦現(xiàn)場進行,每個煤礦選取不同時間測試5次,取平均值作為結(jié)果進行研究。

  1.2水質(zhì)檢測

  原水、中間取樣等的水質(zhì)按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法進行檢測。原水水質(zhì)(單位:mg/L)取樣點位置:污水地面排出口

 

pH

SS

CODCr

Fe

Mn

SO42-

礦井A

2.5

760

95

320

32

2280

礦井B

3.8

1220

120

80

2.5

480

        1.3工藝流程及說明

  實驗設(shè)計工藝流程:重力沉淀——中和處理——混凝沉降——過濾
  工藝流程圖

        (1)重力沉淀
  酸性污水自井下水倉或水源點排至地面貯水池,自然沉淀4h以去除大顆粒懸浮物。取上部澄清液作為監(jiān)測點A樣品。

        (2)中和處理
  使用化工雜質(zhì)將地面貯水池上部澄清液送入升流中和濾池,與濾池中CaCO3及MgCO3發(fā)生反應(yīng):
  CaCO3+H2SO4=CaSO4+H2CO3
  MgCO3+H2SO4=MgSO4+H2CO3
  出水流入曝氣池經(jīng)曝氣后發(fā)生以下反應(yīng):
  H2CO3=H2O+CO2
  以上反應(yīng)使污水酸性得以中和處理并實現(xiàn)有效除Fe。取曝氣處理后水樣作為監(jiān)測點B樣品。

        (3)混凝沉降
  取中和處理后的水200L進入混凝反應(yīng)池,按比例加入PAC(5mg/L)+PAM(0.2mg/L),啟動攪拌器以200r/min的攪拌速度攪拌3min,靜置20min。取上部澄清液水樣作為監(jiān)測點C樣品。

        (4)過濾
  上部澄清液(取點C)自上而下進入無煙煤-石英砂過濾池過濾后排出清水。取清水水樣作為監(jiān)測點D樣品。

        1.4主要實驗設(shè)備

        1)中和濾池:直徑500mm,高1000mm。填料層厚度如下:卵石200mm,石灰石500mm(粒徑0.5~3mm,分為兩級)。
  2)曝氣池/混凝反應(yīng)池:直徑500mm,高1000mm。
  3)過濾池:直徑500mm,高1000mm。采用無煙煤-石英砂濾料,無煙煤層厚度350mm,石英砂層厚度400mm。
  4)水:化工雜質(zhì)15-80型。
  5)風(fēng)機:KL-350型。
        6)實驗污水處理量:0.5m3/h

        2、實驗結(jié)果及分析

        2.1實驗結(jié)果
  表原水水質(zhì)及處理結(jié)果(單位:mg/L)

 

 

pH

SS

CODCr

Fe

Mn

SO42

礦井A

原水

2.50

760

95

320

32

2280

取樣A

2.50

220

90

320

32

2280

取樣B

6.30

180

54

11

1.8

1174

取樣C

6.30

55

32

3.6

0.84

1170

取樣D

6.30

3

15

0.65

0.24

1170

礦井B

原水

3.80

1220

120

120

2.5

480

取樣A

3.80

430

117

120

2.5

480

取樣B

6.75

350

74

0.2

0.04

346

取樣C

6.75

90

43

-

-

346

取樣D

6.75

4

22

-

-

346

        2.2實驗過程分析

        (1)重力沉淀

  重力沉淀主要是利用重力作用將污水中比水密度大的懸浮物顆粒沉降分離,但當(dāng)懸浮物濃度過高(如SS>500mg/L)的情況下,顆粒的沉降將受到其周圍顆粒的影響,將發(fā)生分層沉淀、壓縮沉淀等受阻沉淀現(xiàn)象[2],沉淀速度降低,至使系統(tǒng)在規(guī)定處理時間內(nèi)難以達到良好的沉淀效果。而且在爆破采煤過程中產(chǎn)生的大量微塵(<10μm)進入污水,也難以通過重力沉淀方式去除。

        (2)石灰石中和濾池+曝氣

  常見的煤礦酸性污水處理中常使用加石灰乳液的方法進行中和,該方法反應(yīng)速度快,但需配置一套復(fù)雜的消化及投配系統(tǒng),且對于強酸性、高鐵含量污水的處理產(chǎn)生的渣量大,清渣工作頻繁。曾有學(xué)者采用石灰石曝氣流化床對煤礦酸性污水處理進行研究,取得了較好的實驗效果,但實際應(yīng)用較為復(fù)雜。本實驗采用升流中和濾池進行處理,升流中和濾池具有濾速高(50~70m/h),結(jié)構(gòu)簡單,處理寬容度大(H2SO4≯2000~3000mg/L),處理水量大(1.5~50m3/h)等特點。

  實驗在控制濾速的同時使用小粒徑濾料(0.5~3mm),廢水自下而上通過石灰石濾層,小粒徑濾料加速了中和反應(yīng)速度,有效的濾速控制既保障了充足的反應(yīng)時間,又不致使濾料表面形成CaSO4顆粒發(fā)生反應(yīng)速度減慢或阻塞濾層的情況。經(jīng)多次實驗表明,通過濾池處理后的污水PH值=4.5~5.5,經(jīng)曝氣吹脫CO2后PH值=6~6.5,能充分滿足中和處理的要求。同時,曝氣過程使空氣中O2更多地溶于水中,加快了Fe2+氧化為Fe3+的速度,隨著PH值的升高,F(xiàn)e2+、Fe3+絕大部分被去除。

        (3)混凝沉淀、過濾

  煤礦污水中含有大量微小懸浮物煤粉及膠體微粒,常規(guī)方法難以有效去除。高分子有機混凝劑PAM具有較強的吸附架橋作用及網(wǎng)捕作用,與污水充分混合后,其高分子鏈能迅速形成“膠體-高分子-膠體”的絮凝體,在水中形成表面能及吸附能力強的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。這些網(wǎng)狀物在自身沉淀的過程中能夠網(wǎng)捕水中的膠體、泥沙和煤粉的微小顆粒、甚至有機物,形成較大的沉淀去除。同時,高分子絮凝沉淀較無機混凝劑產(chǎn)生的沉淀比較,具有絮體緊密、污泥含水率低的特點。由實驗可知,加入高分子混凝劑PAC+PAM后,SS除去效果明顯。

  混凝沉降后的水通過“無煙煤-石英砂”雙濾料濾層的主要作用在于:1)去除混凝沉淀過程中未能去除的細小化學(xué)絮體;2)提高SS、濁度、BOD、COD、重金屬等的去除率。

  通過實驗可以看出,本環(huán)節(jié)工藝極大提高了SS的去除率,且對于COD的降低貢獻明顯。

  3、結(jié)論

  1)高懸浮物酸性礦井污水通過“重力沉淀——石灰石中和濾池+曝氣——混凝沉淀——過濾”的工藝處理后PH值、SS、總硫、總錳、CODCr等指標(biāo)已達到我國《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)一級標(biāo)準(zhǔn)的要求;
  2)該工藝Fe2+、Fe3+均有較高的去除率(>99%);
  3)該工藝對SS去除率高,尤其是對于高濁度污水(SS=500~2500mg/L)的處理效果明顯;
  4)該工藝流程簡單、操作理簡便、運行穩(wěn)定可靠,出水清澈透明,能廣泛回用于煤礦生產(chǎn)過程,具有較大的實用推廣價值。

  4、工程應(yīng)用

  在實驗基礎(chǔ)上,該工藝已在貴州省某煤礦應(yīng)用成功,正在進行廣泛推廣。實際應(yīng)用中,為節(jié)省場地,提高處理效率,便于理,對工藝進行了如下改進:

  1)中和濾池設(shè)置反沖洗道,防止因污水流速減緩時造成的濾池堵塞現(xiàn)象;
        2)增加PH值調(diào)整環(huán)節(jié),加入少量石灰乳液對PH值進行最終調(diào)整;
  3)將“PH值調(diào)整-混凝-過濾”工藝合并設(shè)計在污水綜合處理器罐體中完成(處理能力:15m3/h),利用計量精確投藥,并使用靜態(tài)道混合器充分混合污水與藥劑,以簡化操作和理,提高處理效率;
  4)處理系統(tǒng)中增設(shè)污泥干化池,設(shè)備及沉淀池中產(chǎn)生的污泥排入干化池進行干化處理。

  處理后水樣經(jīng)測試SS=3~5mg/L,pH=6~7,CODCr=31,F(xiàn)e<0.8mg/L,Mn<0.5mg/L,總硫<0.8mg/L。實際處理效果已達《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》要求。

        5、處理成本分析

序號

項目

費用(元/m3

序號

項目

費用(元/m3

1

電費

0.108

2

PAC藥劑

0.014

3

PAM藥劑

0.004

4

人員操作費用

0.04

5

設(shè)備/系統(tǒng)折舊

0.097

6

中和劑(石灰石+石灰)

0.03~0.30

綜合運行費用:0293~0.563/m3