基本信息
項(xiàng)目名稱:東莞喬力電鍍科技有限公司電鍍廢水處理系統(tǒng)技改工程
業(yè)主方:東莞喬力電鍍科技有限公司
項(xiàng)目地址:廣東省東莞市
建設(shè)時間:2016年
項(xiàng)目規(guī)模:500噸/天
工程數(shù)據(jù)
主體工藝:兩級破氰+微濾+厭氧+缺氧+好氧+MBR+納濾+RO
處理前:CODcr 3000,總銅100, 氨氮80,石油類200,氰化物400
處理后:CODcr≤80,氨氮≤15,總磷≤1.0,SS≤30,總銅≤0.5,總鎳≤0.5,總氰化物≤0.2,總氮≤20
排放標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)電鍍環(huán)保要求,排放處理后的電鍍廢水需滿足廣東省地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/1579-2015)表1標(biāo)準(zhǔn)
工程詳述
優(yōu)勢特色:
1、采用兩級破氰,處理效果好
2、處理成本低,運(yùn)行穩(wěn)定
3、減少了污泥的產(chǎn)量,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排
詳情說明:
1、東莞喬力電鍍科技有限公司位于東莞市常平鎮(zhèn)橋?yàn)r村(中心點(diǎn)經(jīng)緯度坐標(biāo)為:北緯22°55′47.49″;東經(jīng)114°0′35.45″),屬于原地保留企業(yè),主要生產(chǎn)電鍍產(chǎn)品。根據(jù)環(huán)評批復(fù)意見,該廠的電鍍廢水產(chǎn)生量應(yīng)控制在200m³/d,電鍍廢水的回用量應(yīng)達(dá)到60%(120m³/d)以上,外排量應(yīng)該控制在80m³/d,處理達(dá)標(biāo)后經(jīng)市政管網(wǎng)排入寒溪河。生產(chǎn)廢水排放執(zhí)行廣東省地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)《電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/1597-2015)表1標(biāo)準(zhǔn)
2、喬力生產(chǎn)廢水中所含污染物主要是銅、鎳、氰、氨氮、COD等污染物。其電鍍廢水分為前處理、含鎳廢水、含氰廢水、絡(luò)合廢水、酸性廢水五類
3、本次技改主要整改項(xiàng)目如下:
(1)項(xiàng)目現(xiàn)有工藝含氰廢水設(shè)置電離破氰工序,電離系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,對操作人員要求高。又因工廠生產(chǎn)前處理工段用到氰化物,故前處理廢水也含有氰化物,原有工藝單純通過高級氧化,不能有效去除氰化物,容易導(dǎo)致處理后出水的不穩(wěn)定。本次技改,前處理廢水和含氰廢水全部采用兩級破氰工藝,同時延長破氰反應(yīng)時間,確保氰化物去除徹底。洛合廢水呈強(qiáng)堿性,且含有氨氮,把洛合廢水作為一級破氰的pH值調(diào)整,既節(jié)約燒堿用量,同時在一級破氰同時,又可通過折點(diǎn)加氯,去除絡(luò)合廢水中的氨氮。酸性廢水用來一級破氰后的pH值回調(diào),可減少硫酸的用量,整體降低處理成本
(2)其次,原有微濾系統(tǒng)膜組件效率低,清洗頻繁。本次技改項(xiàng)目新增一套新型的高效微濾膜系統(tǒng),兩套微濾膜系統(tǒng)交替使用,確保處理出水的穩(wěn)定性
(3)另外,本次技改,延長生化反應(yīng)時間,確保排放水COD和氨氮的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)
(4)最后,本次技改,新增一套60m2程控隔膜壓濾機(jī),把污泥含水率降低到70%以下,減少污泥的產(chǎn)量。原有的普通板框污泥壓濾機(jī),污泥含水率僅能做到80%,本次整改,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排。原有的污泥壓濾機(jī)作為備用
4、含鎳廢水的處理工藝沒做變更,維持原有的處理系統(tǒng)
工程服務(wù)
建設(shè)工期:圖紙設(shè)計15天,設(shè)備采購及制作30天,工程安裝90天,工程調(diào)試45天,總工期180天
質(zhì)保期:1年
案例可考察:是